质量管理工作总结 进入 2009 年以来,我们技术组在大队党委的领导下,积极探索实施油管(杆)分 XX 县区、分年限等寿命管理,认真抓好油管(杆)的修复管理工作,认真配合采油厂开展的作业管理上水平活动,狠抓现场施工标准化,不断规范井架转立和油管杆转运管理,进一步提升产品质量、工作质量、服务质量,落实质量责任,有效消除了质量隐患,取得了很大成效。下面将主要工作开展情况做简要汇报: 1、09 年项目组的主要工作完成情况 1、质量控制指标对比分析 09 年采油厂给我大队下达的质量控制指标为:油管修复合格率≥80%,抽油杆修复合格率≥70%,井下工具出厂合格率100%,新管杆及井下工具入库每批次抽检率 1%-100%,井下工具主材事故率≤30 井次;经过 1-11 月份的运行,各项质量控制指 标 均 达 到 采 油 厂 控 制 范 围 内 : 其 中 , 油 管 修 复 合 格 率83.8%,抽油杆修复合格率 74.5%,井下工具出厂合格率 100%,井下工具出厂合格率 100%,新管杆及井下工具入库每批次抽检率≥2%-100%,井下工具主材事故率 25 井次,修复产品质量问题 1 口,新产品质量问题 24 口,详见作业例会验收公报;与 08年 1-11 月份同期相比,修复产品质量问题 8 口,下降 7 井次,减少作业损失费用 35 万元,新产品质量问题 35 口,下降 11 井次,有效地维护了采油厂的利益,杜绝了不合格的产品的进入。 2、大队基础建设、技术装备投入情况 自 2008 年以来,我们得到了采油厂的大力支持,工艺技术设备得到了改造和更新,大队可持续发展水平和发展后劲得到增强,整体管理水平和综合实力得到进一步提升:一是油管(杆)分 XX 县区、分年限等寿命管理场地规划全部完成,新增管架 50 副,使油管(杆)管架总数达到 101 副,达到了分 XX县区、分年限等寿命摆放的要求;二是探伤设备完成了改造,加装的退磁和压紧装置,投入使用效果很好,消除油管内壁偏磨的现象;三是新上油管、井下工具打标机 4 台,起到了质量第 1 页 共 10 页把关和服务跟踪作用;四是新上试压线 1 条,解决了油管试压瓶颈问题;五是更新一台数控管螺纹车床,提高了油管车扣效率和质量;六是新上 1 台抽油杆(空心杆)校直机,提高了抽油杆的修复率和修复质量;七是对长年损坏的井架进行维修、更换 15 部,保证了井架使用的安全性;八是油管杆油泥砂治理正在组织施工,预计 12 月完成;九是油管厂噪音治...