印染废水分质处理模式及其在改造工程中的应用某印染企业位于陕西省宝鸡市,年印染织物约 5×107m
生产工艺主要有前处理(包括退浆、煮炼、漂白等工序)、染色和整理工序等,企业排放的废水主要包括染色、水洗、丝光、碱减量和退煮漂(退浆、煮炼、漂白)废水等
该企业已建有处理能力为 3000 m3/d的印染废水处理工程,采纳混合处理模式,总投资约 2400 万元
该企业地处西部,所处区域生态环境容量较小且生态环境脆弱,出水水质执行《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287—2025)表 3 间接排放标准和《黄河流域(陕西段)污水综合排放标准》(DB61/224—2025)限值要求,这些标准较东部同类型企业排放标准更加严格
多年运转过程当中,由于产能扩大和设备老化等原因,存在出水 COD 和锑难以稳定达标,且再生水处理系统膜易堵塞、产水率低和能耗偏高的问题
为了进一步保证出水稳定达标,提高企业水重复利用率到 40%,启动印染废水分质处理改建工程
01 原有工程概况由于企业印染工序繁多,企业排放的工艺废水种类和水质也多种多样
原有工程将染色、水洗、丝光、碱减量和退煮漂废水混合后,采纳混凝沉淀- UASB-生物接触氧化-气浮组合工艺进行处理
运转中存在以下问题:(1)碱减量废水排入综合调节池,对生化系统造成冲击,导致系统微生物活性变差,系统最终出水 COD 不能满足《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287—2025)表 3 间接排放标准和《黄河流域(陕西段)污水综合排放标准》(DB61/224—2025)限值要求,对下游园区污水处理厂达标排放产生了影响;(2)采纳 PAC 进行混凝处理,系统出水锑浓度超标;(3)UASB 池处理效果不理想,出水波动大,对好氧处理单元出水水质影响大;(4)高 COD 和高盐二级出水进入再生处理系统,易导致膜堵塞,降低再生系统产水率
02 改造工程设