关于焦化厂HPF法脱硫工艺方案近年来,各焦化厂的煤气净化系统中普遍采用了流程短、投资省的HPF法脱硫工艺,但熔硫装置普遍运行不正常,甚至被迫改用板框压滤机生产硫膏
通过对各厂生产实际的分析,在沙钢的设计中作了许多改进,通过1年的生产实践,成功地实现了连续熔硫
HPF法煤气脱硫的现状已投产的4×55孔6m焦炉,年产焦炭220万t,煤气处理量10万m3/h,由2套5万m3/h的HPF法脱硫装置并联操作,备用设备共用
第1套设备投产已1年,生产正常,可以连续熔硫,脱硫塔前煤气含硫量为8g/m3,脱硫塔后煤气含硫量<300mg/m3,硫磺纯度>80%,销路很好
第2套设备已生产近半年,也很正常
工艺改进及效果(1)初冷器分上下两段喷洒,以除煤气中的焦油和萘,有效避免了预冷塔的堵塞
(2)增设了剩余氨水除焦油器,保证了蒸氨塔的正常运行,确保氨汽能连续进入预冷塔,使脱硫液碱度适宜
(3)增加了预冷塔,保证脱硫塔入口温度在30~40℃,系统温度稳定
(4)增加清液回送冷却器,避免了由熔硫釜排出的温度较高的清液进入脱硫液系统
(5)终冷塔上段加碱,进一步净化煤气,使塔后煤气含硫量<200mg/m3
(6)增加泡沫槽回流管,有效防止了泡沫至熔硫釜的管道堵塞
(7)熔硫釜硫磺出口管改为直管段,避免了堵塞,且易操作
(8)脱硫塔底加1个直径133mm的清扫排液口,防止塔底沉积
(9)脱硫液泵出口加1个直径50mm的管道至废液槽底部,一则防止废液槽堵塞,二则可冷却和稀释熔硫釜排出的清液
注意事项(1)液气比(脱硫液与压缩空气的比例)对脱硫效率的影响
增加液气比可使传质面迅速更新,同时可降低脱硫液中硫化氢的分压差,有利于提高吸收推动力
但液气比不宜过大,否则,脱硫效率的增加不明显,还有可能造成脱硫液进入煤气管道
(2)再生空气量
氧化lkg硫化氢理论上需要的空气量虽不足2m3,但在实际