事故应急创新机组安全稳定随着机组容量的增大,参数的提高,对于机组的安全运行要求也不断地提高,特别是现代化得电厂均采用DCS为中心的机炉电协调控制系统,保证DCS控制系统的安全可靠运行显得尤为重要
发耳电厂高度重视热工设备的维护工作,在建厂之初就通过外出收集资料、查阅其它电厂热工设备故障事故报告、咨询热工设备厂家等方式了解、整理、制定了热工设备检修规程、防止DCS失灵应急方案、防止热工保护拒动措施等,特别是针对DCS模件故障、DCS服务器死机、DCS网络中断等危机机组安全稳定运行的进行了详细而彻底的讨论,制定的防范措施和应急方案为日后的事故处理打下了坚实的基础
2008年6月26日22时28分12秒,1号机组负荷400MW,DCS上E、F磨所有参数变紫,模件告警信号发出,热控值班人员接到运行通知后到锅炉电子设备间检查,发现6号PCU柜的M5和M6控制器(BRC300)故障状态指示灯亮,通过对该控制器所涉及设备的就地检查发现,各设备均正常运行,为了防止在对模件进行插拔复位过程中造成DO出口,从而造成设备跳闸,发耳电厂电热检修部的热工维护人员根据《发耳电厂DCS控制器故障处理应急方案》迅速开展工作,先通知运行人员将该控制器管辖的磨煤机、给煤机、各风门切为就地控制,通过就地的手动适当调整,保证设备的稳定运行;同时由热工人员将该控制器管辖的所有IMDSO14子模件全部从插槽内拔出,检查未对设备造成影响后,拔出控制器进行特殊操作,然后进行逻辑的重新下装,控制器工作正常后,逐一插入IMDSO14子模件,用万用表分别测量各个端子板通道正常后要求运行人员恢复就地设备,机组重新进入稳定状态
该处理方法在2008年7月25日1号机组公用系统4号PCU柜M3和M4控制器故障(管辖循环水泵等相关设备)处理中也得到了很好的实施
HSS03卡为汽轮机液压伺服子模件,机组启动过程中担负着汽轮机的转速控制,