严格安全管理确保施工有效受控摘要:空分车间二空分装置改造期间,克服一空分装置独生子设备和二空分改造施工作业繁杂、交叉作业频繁、作业队伍多等困难,认真分析施工管理中薄弱环节,采取施工任务日交接、安全风险技术交底、安全措施联合确认、干部走动式监督管理、”三查四定”安检管理以及施工作业演习等管理措施,确保了施工作业的有效受控,保证了装置安全生产和安全施工同步进行,实现了装置改造施工零事故,经济效益至少86
关键词:安全管理施工作业有效受控事故经济效益一、装置改造概况大庆石化公司水气厂空分车间有两套空分装置,主要任务是负责向公司主体装置供应氧气和氮气
其中,二空分装置使用年限久、设备老化严重、生产能力降低,稳定性下降,不能满足公司120万吨/年乙烯改扩建工程后氧气和氮气平衡需求,公司提出了对二空分装置扩容改造,由13000nm3/h氮气产量扩容达到20000nm3/h氮气
二空分装置改造期间,一空分装置成为独生子设备,单独保管网氧气和氮气供应,这给车间的安全生产管理带来挑战;同时,因施工过程中交叉作业频繁、作业队伍多,给施工安全管理带来了一定的难度
空分车间根据施工作业实际现状和危害特点,加大安全管理力度,认真分析施工管理中薄弱环节,有针对性地采取可靠措施和管理办法,保证了装置安全生产和安全施工同步进行
二、装置改造施工管理中存在的弊端1
施工任务交接不清,施工人员管理不到位二空分装置改造施工过程中交叉较多,施工方未能做到及时向空分车间提供日施工任务明细,临时性的作业时有发生
2011年1月,施工预对分子筛管道试压,施工人员未经空分车间确认,擅自关闭了二空分仪表风罐入口总阀,装置仪表风突然中断,造成液化膨胀机转速突然大幅度下降,工艺氮压机入口阀突然关闭、回流阀全开
当班立即采取紧急措施,手动停止液化膨胀机和工艺氮压机运行,避免了因仪表风中断造成设备损坏及质量污染事故