顺风回撤液压支架过程中的瓦斯管理综采工作面回撤液压支架,基本上采用顶风回撤,但因巷道特殊条件的限制,有的工作面液压支架回撤需要顺风进行
小青矿自1999年8月至20xx年5月共采用顺风方式安全回撤6年综采工作面,在通风瓦斯技术管理方面积累了一定的经验
本文以S2-703综采工作面为例,结合其他工作面的一些具体做法,对顺风回撤支架过程中的通风瓦斯管理方法进行总结
1工作面概况工作面布置见图1
图1S2BR>S2BR>该工作面于2001年10月1日开采,至20xx年4月21日Ⅱ段回撤前,平均日产量3646t
配风量1230m3/min,瓦斯涌出量最小为12
3m3/min,最大为19
5m3/min,抽放瓦斯量一般在6~12m3/min,抽放率在45%~60%
在撤前工作面长96m,工作面倾角为12°,运顺低、回顺高、上行通风,配风量950m3/min左右
2回撤前的准备工作2
1封堵上隅角当劈帮工作达标并撤出采煤机、运输机后,将工作面后四组支架及煤柱侧的采空区漏风处,用装黄土编织袋进行砌筑封堵,后四组支架的四连杆、前梁、护帮板与顶板之间的空隙也要封严封实
在砌筑封堵的同时把抽放花管插到上隅角高浓度瓦斯聚集区,并要吊挂牢固
这些工作结束后及时进行喷浆,对所有微小孔隙、孔洞喷严,防止高浓度瓦斯从上隅角涌出,并为抽放创造条件
2瓦斯抽放系统为减轻通风管理负担,工作面由永久与临时两个抽放系统进行抽放
(1)永久系统
该工作面最后一个钻场17#钻场回撤时距工作面24m,共设计5个钻孔,钻孔呈扇形布置,孔长60~80m,终孔距工作面30m以上,为防止塌孔,每孔下Φ60mm套管40~70m,由南风井抽放泵站进行,抽放能力20~30m3/min
(2)临时系统
采用YD-V型移动抽放泵站进行抽放,移动泵设在该采场回顺联络道,对上隅角进行抽放,抽放管径Φ159mm,负压端管路长850m,正