锅炉喷燃器结焦的分析与处理莱城电厂300MW机组配套的1025t/h亚临界压力控制循环锅炉,采用美国燃烧工程公司(CE)技术
该炉为单炉膛四角切向燃烧方式,由上海锅炉厂有限公司制造,并配用沈阳重型机械厂制造的型号为BBD4062的双进双出钢球磨煤机直吹式制粉系统
第一台机组自1999年移交试生产以来,运行稳定,2套制粉系统带额定负荷运行(设计3套制粉系统带锅炉BMCR负荷,2套制粉系统带额定负荷),达到了设计要求,创造了第一台机组投产试运连续安全运行123天的好成绩
到目前为止,全厂已安全生产达350天以上,无非计划停运
1喷燃器运行中结焦现象一个时期以来,因网上调峰需要,机组长期处在出力为150MW低负荷情况下运行
由于对双进双出磨煤机运行的经验不足,在低负荷情况下,仍采用了设计制造说明书要求的2台磨煤机双进双出带4层喷燃器的燃烧制粉系统运行方式,起初并无异常现象
但经过一段时间后,在运行中发现第一层编号为A1-3、第三层编号为B2-2、B2-3的煤粉管压力,逐渐升高了1~2kPa,喷燃器闸板门前温度由50℃上升至100℃左右
经判断,喷燃器出现了结焦现象
2喷燃器结焦原因分析初步分析认为,喷燃器结焦主要是因为机组在低负荷运行时,一次风风速偏低造成喷燃器局部积粉,又因煤粉细度偏细,使进入炉膛的煤粉着火点离喷燃器近而引起的
为进一步查明原因,对A、B磨煤机出粉管进行了一次风速测量
测量结果表明:确实存在A1-3、B2-2、B2-3粉管风速偏低的问题
3处理措施根据测试分析,2台磨煤机带4层喷燃器长期在低负荷情况下运行,粉管风速偏低造成局部积粉是喷燃器结焦的主要原因
为此,在不同工况下采取了如下不同的措施
1负荷在200MW以上负荷在200MW以上时,保持2台磨煤机双进、双出运行:(1)A、B磨煤机或B、C磨煤机运行时,必须保持B磨煤机带稳定负荷,用A或C磨煤机进行调整,