探索含硫渣油加工对焦化装置的危害及防治对策一引言分析了焦化装置在加工含硫渣油过程中设备腐蚀的原因
并给合装置实际提出了相应的防治对策
近年来,长岭分公司为了提高装置经济效益,追求利润的最大化,在提高一次加工能力的同时,不断扩大二次加工能力,从而使原油性质变差,硫含量增加,对装置的设备、管线的腐蚀加重,严重威胁到装置的安全生产
如何防治硫对设备的腐蚀,成为装置大处理量长周期加工含硫渣油的难题
二原料性质的分析按照一般的划分方法,含硫量低于0
5%的原油称为低硫原油,含硫量为0
5%~2%的原油称为含硫原油,含硫量高于2%的原油称为高硫原油
原油在一次加工过程中,原油中硫的分布随着石油馏分沸点的增加,硫含量也呈倍数递增的趋势
原油中的硫主要分布在重质馏分中,其中减压渣油中的硫占原油硫的50%以上,从而加深了以加工减压渣油为原料的焦化装置的设备腐蚀
我公司主要加工管道、阿曼、马西拉、杰拉索、赛巴的混合原油,其渣油硫含量如表1
表1加工主要渣油原料硫含量从表1可以看出,我公司装置加工的渣油硫含量平均在1
3%以上,而且有上升的趋势
三腐蚀现状焦化装置经过20xx年7月改造为120×104t/a,设计为管道油,但是经过不到一年的运行,先后发现分馏塔与原料缓冲罐平衡线大小头腐蚀穿孔(穿孔处1mm)、油气分离罐R-102沉桶液面计靠器壁腐蚀穿孔、炉-303西炉转油线上接烧焦线的弯头穿孔,由于发现及时,才未造成严重后果
20xx年5月停工检修时,通过对设备、管线的检查,发现腐蚀情况如下:1炉-303辐射管检查辐射管外部无氧化爆皮,说明Cr9Mo比Cr5Mo抗氧化腐蚀性能优异(原使用Cr5Mo,其氧化皮厚度一般在2mm以上)
对炉管进行测厚,其直管厚度为8
7mm(设计为8
5mm),直管未见腐蚀;弯头部位:C路南第1根与第2根辐射管弯头减薄至7
6mm,第3根与第4根辐射管弯头减薄