燃煤电厂脱硫石膏氯离子含量高解决方案探讨摘要:脱硫石膏的品质对减少污染、保护环境的意义重大,直接影响脱硫系统的经济运行指标
而吸收塔浆液氯离子浓度对石膏品质影响巨大,本文针对某电厂脱硫石膏氯离子含量高的危害情况进行分析,介绍了一系列常规调整手段,探讨出真空皮带脱水机换型改造、脱硫工业水水源改造、优化废水系统运行等方案,对降低吸收塔浆液氯离子浓度,改善脱硫石膏品质将起到明显效果
关键词:脱硫石膏;氯离子含量;优化运行;工业水改造1概述面对日益趋紧的环保形势,石灰石-石膏湿法脱硫系统的副产物———脱硫石膏的综合利用环节受到各级领导的高度关注
决定石膏质量的吸收塔浆液的品质,一方面决定着脱硫系统的安全稳定运行及设备寿命,另一方面也决定着石膏的“出路”和企业面临的环保压力和环保风险度
2问题现状2
1某电厂立足“脱缰治困”,避免沦为“僵尸企业”,多方筹煤降低燃料成本,入炉煤多达十几个煤种,燃煤参数与原设计煤种大相径庭;同时大量进行高硫煤、煤泥的配煤掺烧,例如某些高灰分煤的氯元素含量可达一般煤种的4倍,燃煤中含有的氯元素比例大幅增加,燃烧后随烟气进入到脱硫系统
由于脱硫系统工业水、工艺水的反复循环使用,氯离子在吸收塔浆液中逐渐富集,吸收塔浆液氯离子含量不断升高,乃至严重超标
2该厂脱硫工业水及工艺水源采用机组冷水塔内的循环冷却水,水中氯离子含量在550mg/L左右,这将促使浆液中氯离子富集更加急剧
3脱硫废水系统不能严格按照设计和生产要求足量排放系统产生的废水,是导致浆液系统中氯离子富集的另一主要因素
受设备健康水平、运行调整等因素制约,该厂废水处理量月均值仅为6~7m3/h,远远低于15m3/h的设计排放指标
去年年底,脱硫废水系统因设备故障间断投运期间,吸收塔浆液氯离子浓度一度达到26000ml/L,石膏中氯离子含量达6000ppm以上,强烈的腐蚀性及严重影响了脱硫系统的