机组供电煤耗偏高原因分析及改造治理计划-----设备部XXX公司4X660MW机组投产以来,机组热耗始终高于设计值
设备部各专业经过认真分析和长期不懈地努力改造,设备安全稳定性有大幅提高,设备性能及部分经济指标也较投产初期有大幅提升,但供电煤耗仍未能达到理想值,现从锅炉、汽机两个部分进行分析,并计划于近三年的检修计划中进行改造治理,进一步提高机组的经济性
第一部分:汽机侧影响煤耗的主要问题我公司汽轮机为哈尔滨汽轮机厂生产的660MW超超临界、单轴、三缸四排汽、一次中间再热凝汽式汽轮机,采用一级大旁路、高压缸启动方式
目前汽机热耗值偏高的原因主要为汽机效率偏低、高旁阀内漏、高压疏水阀门内漏、循环水系统对真空度的影响
一、汽机效率偏低我公司四台超超临界机组安装后,性能考核试验数据均偏离设计值较大,经一、二类修正后1号机较设计值(7352
7kJ/kWh)偏高202kJ/kWh;2号机较设计值高118kJ/kWh;3号机较设计值高274kJ/kWh;4号机较设计值高158kJ/kWh
而造成热耗高的主要原因在汽轮机效率,从机组投产后的考核试验可以看出:1号机高压缸效率较设计值(88
86%)低6个百分点,中压缸效率比设计值(94
31%)低2个百分点;2号机高压缸效率比设计值低3
8个百分点,中压缸效率比设计值低2个百分点;3号机高压缸效率比设计值低2
2个百分点,中压缸效率比设计值低1
5个百分点;4号机高压缸效率比设计值低5
2个百分点,中压缸比设计值低3
同时,汽轮机调节级和各段抽汽压力、温度均存在不同程度的超温超压现象,也直接反映出缸效低的现状
目前4台机组调节级及各段抽汽超温超压情况如下(660MW满负荷下):1、调节级压力⑴1号机:调节级压力高于设计值1
2Mpa左右;⑵2号机:调节级压力高于设计值1
1Mpa左右;⑶3号机:调节级压力高于设计值1