十二月一日┈┈七日质量综合分析报告编制:审核:审批:日期:2003年12月9日质量管理部生产质量生产过程质量状况:1、本周生产了S11、A11、A11R三种产品(扬子厂内),过程质量问题反映较多,从整体情况来看,大致可分为下列几种情况:a、原材料问题A11(A15)产品序号不合格描述存在部位备注1尺寸过大,卡子无法安装蒸发器外壳总成与进风口外壳总成安装卡子,调速电阻器附近
2卡槽处塑料件偏厚蒸发器外壳总成各卡槽处暂手工加工3不平齐蒸发器上下外壳安装后进风口处4卡扣槽不通,无法安装蒸发器外壳总成与加热器外壳总成处,加热器外壳总成卡扣未有槽5缝隙过大加热器外壳总成上下外壳在混合风门处6孔不圆,缝隙过大加热器外壳总成上下外壳在除箱风门轴安装孔处7尺寸过大,卡子无法安装(12
94mm)蒸发器外壳总成上下外壳在出风口处卡扣(蒸发器出口一侧)8尺寸过大,卡子无法安装(14
25mm)蒸发器外壳总成上下外壳在蒸发器出口处卡扣9尺寸略大,卡子不好安装(12
30mm)加热器外壳总成上下外壳在混合风门处卡扣10挂钩过小,卡不住,上下外壳容易脱开加热器外壳总成上下外壳在混合风门处11蒸发器上外壳调速电阻器插入槽长度尺寸不够,电阻器无法插入蒸发器上外壳电阻器安装孔处12尺寸过大,卡子无法安装(13
56mm)蒸发器外壳总成上下外壳在进风风门外壳总成处卡扣13孔不同心,螺丝打不进吹脚散风罩总成安装孔14孔太大,螺栓无法固定加热器总成双头螺栓安装孔(加热器出口一侧)15孔未做出,拉丝卡子无法安装加热器外壳总成上固定除箱风门\混合风门拉丝卡子安装孔16孔未做出加热器外壳总成除霜风门轴固定孔17加热器外壳总成一加热器芯安装孔偏心18壳体与进风口外壳配合时,卡扣易断裂19卡槽处均需有R角过渡20进风口侧三孔与拔杆配合较紧21检查配合混合风门拔杆22进风口筋易断23飞边大24进浇口凸台过大A11R产品序号