管桩基础质量事故韵几个典型案例王离广东省土木建筑学会摘要:列举了九个在广东地区施工实施阶段发生过的管桩基础质量事故典型案例,分析了其产生的原因,提出了弥补的措施和方法,从而提醒设计、施工、监理等工程技术人员和业主.应以此为鉴,避免或减少同类事故的再次发生
关键词t管桩基础;柴油锤;液压式静力压桩机0前言广东地区应用预应力混凝土管桩的数量一直处在全国的前列,2004年和2005年,每年的用桩量均超过7000万延米
珠江三角洲地区,管桩基础在工民建领域内的应用量达到整个桩基用量的80%
广东近十五年中应用的管桩数量超过3.5亿延米
从整体上来看,质量是比较好的,至今未出现过重大质量事故
但在施工实施阶段,由于管桩本身质量、地质条件、设计、施工及业主管理等种种原因,也曾导致管桩基础出现桩身破裂、倾斜、承载力偏低、沉降量过大等质量问题,现列出一些典型案例进行分析,以供借鉴
1典型案例分析1.1典型案例一1994年广州市西郊某9层住宅楼,设计400--95管桩作基础,单桩承载力标准值贴=1200kN,共布桩230多根,用D50柴油锤施打
施打结果,其中有一根(15撑)桩配桩长达73m(9+9+9+7+7+9+7+7+9),打桩贯入度一直维持在每阵50~60mm,此桩打到桩头平地面才收锤
粗略一看,此桩人土深度为73m
但是,与此桩邻近的ZKl5钻孔资料表明,上部O~19.9m范围内是管桩容易贯入的软土或松散砂层,19.9m以下是管桩根本不能贯入的微风化白云质灰岩,从整个场地来看,微风化灰岩岩面起伏不大
走访打桩工人,认为打桩时每锤击一下管桩向下贯入一点,未发现异常
为了摸清原因,设计者组织勘察人员在离该桩外边缘42cm和60cm(成90
夹角)两个点进行钻孔勘察,当钻到地面以下12.0~12.7m处,钻头碰到混凝土碎块和钢筋团而钻不下去,这说明12.7m以下至岩面约有7~8m厚的土层