也会随粉尘在吸收塔内聚集
2试验结果及分析为了解脱硫浆液起泡成因.以便从根源上予以避免.分别采集了4个电厂的脱硫吸收塔运行浆液和溢流泡沫固体样品.进行了一系列试验和分析
2.1各电厂脱硫系统概况A电厂:600Mw机组.脱硫塔为折返喷淋塔.设计燃煤硫分为0.7%.实际运行硫分为0-3%左右_T艺水以水库水为主.加之少量循环冷却塔排污水系统运行相对平稳.吸收塔浆液pH值控制严格.运行浆液中碳酸钙含量略有偏高.其主要原因与石灰石品质有关
从烟道除雾器输水管采集泡沫.其颜色较吸收塔浆液颜色深.泡沫稳定性差.无特殊气味B电厂:600MW机组.脱硫塔为逆流喷淋塔
设计原烟气SO质量浓度为l000mg/m3,实际运行So,质量浓度为600mg/m3左右.实际运行过程中.每天脱水皮带机仅运行3~4h,脱水石膏产出量很低.吸收塔浆液循环相对封闭.运行浆液品质良好从吸收塔疏水槽采集泡沫.其颜色为棕色.无特殊气味C电厂:350MW机组.脱硫塔为逆流喷淋塔.设计原烟气S0,质量浓度为4300I/1g/m3.实际运行So,质量浓度为2500mg/m3左右:脱硫系统改造后取消了旁路烟道.锅炉启动过程中有投油操作:脱硫系统工艺水为城市中水.因此吸收塔浆液氯离子浓度难以有效控制吸收塔运行浆液品质基本合格.从脱硫系统溢流管采集泡沫.其颜色棕黑.粘稠.气味浓重
D电厂:1000MW机组,脱硫塔为逆流喷淋塔.设计燃煤硫分为O-8%.实际运行接近设计值,但根据原烟气SO,浓度短时间波动值.可推算燃煤硫分有超出设计值l倍的情况从吸收塔运行浆液品质可以看出.碳酸钙含量严重超标.其与原烟气S0,浓度波动较大有直接关系.从而导致运行过程中石灰石使用量过大从吸收塔浆液pH值测试装置排放门处采集泡沫.其颜色泛白.无特殊气味2.2检测结果及相关分析(1)吸收塔浆液成分(见表1)
对吸收塔浆液中氯离子进行检测可确定吸收浆液的浓缩