生产一线支援工作心得体会 2 篇 这一次的支援一线生产工作中,岗位员工到位速度,能够独立的上岗操作融入生产流程中。对于产品的质量问题很重视,他们会主动的打扫工作现场。下面是小编带来的,有兴趣的可以看一看。 1. 经工会、生产部组织,今天有幸参与注塑一线支援。下面对支援情况小结如下: 出勤方面 上午 8:00-11:45 在 cd 区负责三台小机台。 生产方面 c09 遥控器面板上午完成产量,d13 塔扇定时旋钮完成约4200,d15 风叶旋钮完成约 3500。 质量方面 上岗后连续有三波人员到现场培训及抽查,包括分厂、班组及质控部人员。大家都很有耐心的教我有关质量控制点,很扎实,点个赞。 主要异常及改进建议 1.关于预防压模的建议: 今天上午、下午在岗位上预防了共两次压模事故。其中c09 是机械手副臂取水口不畅,眼看要压模了马上按急停。通过刘久林师傅调整夹具解决了问题; 下午 d13 收料时观察到顶针顶了四次工件还是没掉,正纳闷呢模具却合模了,再次赶紧按急停。吓了一跳。经模管科、设备科检查,模具顶针油缸处卡了个曾经生产过掉落的零件,导致顶针没退到位。 以上问题,需要好好思考如何预防及根源上解决。 2.自动化增效的建议: 今天开的三台机,都已经是自动化生产。但由于这样那样的问题,仍然不可避免需要人工操作。具体问题各有千秋,需加强自动化项目的最后一公里; 同时,现场了解到能调机械手和 608 机器人的技能人才太第 1 页 共 2 页少。发现异常都只能等设备科来处理,对实际生产很不利。 还有很多感受和想法,篇幅有限不再赘述。具体现场已和大家沟通,后续再跟进。感谢各位现场培训的师傅及一起奋斗的兄弟姐妹。 明天和大家一起继续战斗,努力创造幸福。 2. 今工会、生产部组织,今日支援总装一线生产,下面对支援情况小结如下: 出勤方面 一日之计在于晨,一晨之计在于开班第一个小时,今日上午 7:50 于总装 s3 线集合,总装生产一线员工均已到岗,安排支援人员岗位排布迅速,现场实操培训。8:00 点已经能够独立上岗操作融入生产。 生产方面 支援人员班长特意安排了相对轻松的岗位,但刚线时还是容易掉线,跟不上流水线的速度,上道岗位和下道岗位的师傅会主动分担,避免出现瓶颈岗位影响整条线的生产效率。 质量方面 产线上工序间互检意识很强,人人都是质检员。 生产现场 员工会主动在停线间隙打扫现场,手动点赞。 综合 今日有幸参与总装消防安全演练,班组...