生产一线支援工作心得体会 2 篇 这一次的支援一线生产工作中,岗位员工到位速度,能够独立的上岗操作融入生产流程中
对于产品的质量问题很重视,他们会主动的打扫工作现场
下面是小编带来的,有兴趣的可以看一看
经工会、生产部组织,今天有幸参与注塑一线支援
下面对支援情况小结如下: 出勤方面 上午 8:00-11:45 在 cd 区负责三台小机台
生产方面 c09 遥控器面板上午完成产量,d13 塔扇定时旋钮完成约4200,d15 风叶旋钮完成约 3500
质量方面 上岗后连续有三波人员到现场培训及抽查,包括分厂、班组及质控部人员
大家都很有耐心的教我有关质量控制点,很扎实,点个赞
主要异常及改进建议 1
关于预防压模的建议: 今天上午、下午在岗位上预防了共两次压模事故
其中c09 是机械手副臂取水口不畅,眼看要压模了马上按急停
通过刘久林师傅调整夹具解决了问题; 下午 d13 收料时观察到顶针顶了四次工件还是没掉,正纳闷呢模具却合模了,再次赶紧按急停
经模管科、设备科检查,模具顶针油缸处卡了个曾经生产过掉落的零件,导致顶针没退到位
以上问题,需要好好思考如何预防及根源上解决
自动化增效的建议: 今天开的三台机,都已经是自动化生产
但由于这样那样的问题,仍然不可避免需要人工操作
具体问题各有千秋,需加强自动化项目的最后一公里; 同时,现场了解到能调机械手和 608 机器人的技能人才太第 1 页 共 2 页少
发现异常都只能等设备科来处理,对实际生产很不利
还有很多感受和想法,篇幅有限不再赘述
具体现场已和大家沟通,后续再跟进
感谢各位现场培训的师傅及一起奋斗的兄弟姐妹
明天和大家一起继续战斗,努力创造幸福
今工会、生产部组织,今日支援总装一线生产,下面对支援情况小结如下: 出勤方面 一日之计在于晨,一晨之计在于开班第一个小时,今日上午 7