关于电闸压力焊不合格的原因分析报告电渣压力焊复试不合格原因分析一、焊接基本原理
钢筋电渣压力焊的基本原理是借助被焊钢筋端头之间形成的电弧熔化焊剂而获得2000℃以上的高温熔渣,将被焊接头均匀熔化,再经挤压而形成焊接接头
二、电渣压力焊焊接产生缺陷原因及控制措施1、焊接头弯折:(1)按《钢筋焊接及验收规程》jgj18规定“焊接头处弯折不得大于4°,大于4°为弯折质量缺陷
”(2)质量缺陷原因分析:a
钢筋端部不直;b
钢筋安放不正;c
夹具过早拆除或扶钢筋过早撒手,当接头还处于软状态时,钢筋摆动而产生弯曲
(3)控制措施:a
钢筋端头要梭直或把弯曲部份切除,这样夹具易使上下钢筋成直线,也不易晃动;b
夹具安装好后,焊工应检查后再放焊剂;c
焊后至少等3分钟再拆夹具,扶钢筋至少要等2分钟后再撒手
2、上下钢筋轴心偏移:(1)按《钢筋焊接及验收规程》jgj18规定“接头处钢筋轴线的偏移不得超过0
1钢筋直径,同时不得大于2mm”,超过此标准为轴线偏移质量缺陷
(2)质量缺陷原因的分析:a
钢筋端部不直,既使钢筋同心,端部也会错开;b
钢筋安放不正,操作工不认真,上下钢筋安装不同心;c
挤压力过大,动作过猛,造成上钢筋位移;d
夹具不合格,有此夹具上下钳口中心不在一条直线上,有的因加工精度差或使用磨损,上下钳口中心不固定;e
上下钳口的同心度未调好,有的夹具可调节上下钳口的中心,目的是为焊接直径不同的钢筋,如果焊工调不好就有误差
(3)控制措施:a
钢筋端部一定要顺直,否则要扶直或切除;b
操作工安装好夹具,待焊工检查后再放焊剂;c
挤压力要适当;d
选择上下钳口夹距长,直角槽、加工精度高的夹具,夹距长、直角形的钳口,钢筋易找同心,夹住后也不易晃动;e
经常维修夹具
3、焊包不均:(1)焊包的中心和钢筋的轴心不重合,偏差较大,焊包突出钢筋部份小于4mm不合格现象
(2)缺陷原因分析