锅炉锅筒过热变形原因分析和预防措施1 锅炉缺陷概况南平市某单位一台 DZL4-1
25-W11 锅炉蒸发量是 4t/h,工作压力是 1
25MPa,现已使用 6 年,2025 年 1 月 24 日,笔者在对该设备进行内部检验时发现,该设备的锅筒底部水侧堆积大量的片状水垢
经清除水垢后发现锅筒底部有二处鼓包变形缺陷
其中一处离前管板1030mm,面积为 400mm×360mm,呈椭圆状,鼓出变形高度为 60~70mm,另一处离前管板 1830mm,面积为 390mm×335mm,呈椭圆状,鼓出高度为 60~70mm
进一步检查发现锅筒、烟管、水冷壁管及前后管板等主要受压元部件结有水垢,垢厚 2~3mm
2 缺陷原因现场检验与分析根据现场检验结果分析推断,造成该缺陷的直接原因:第一,由于锅筒外部受火加热、内部水垢堆积,造成锅筒底部的高温区局部材质的过热超温(水垢的形成使金属的传热速度大大减慢产生过烧),使强度下降变软(低于材料的屈服极限),在锅筒内部蒸汽压力的作用下发生鼓包变形;第二,从烟管脱落下来的大量片状水垢堆积在锅筒底部未能及时清除洁净
造成该缺陷的间接原因是:第一,企业的锅炉管理人员思想不重视,麻痹大意,使管理不到位,锅炉操作人员和水处理操作管理人员不按要求操作,造成锅炉水质处理不合格和锅炉排污不科学、不到位,致使锅炉的烟管、锅筒及水冷壁管等主要受压元部件结了大量水垢
查阅该企业半年内有代表性的若干份锅炉水样化验报告,给水的硬度在 0
8mmol/L,其标准值≤4mmol/L,给水 pH(25 oc]值在6
8,低于标准值 7
0;锅水酚酞碱度 2
6mmol/L,低于标准值 6
0mmol/L;锅水的全碱度 3
0mmol/L,低于标准值 8
0mmol/L;溶解固形物 3
03×103~3,67×103