混凝土总出问题,35 个工程处理经验大汇总1 原材料质量和管理[实例 1]水泥温度太高,造成混凝土坍落度损失过快
某工程在 6 月份浇注 C30 梁板过程中,发现混凝土坍落度损失很快,造成滚筒内混凝土结料
原因分析:经查所进水泥温度达 80℃,且水泥普遍偏细,造成需水量增大,当用水量不足时产生坍落度损失过快
防止措施:在夏秋季节 5-10 月份,对直接从水泥厂或粉磨站短途运输进货的水泥,必须每车测量水泥温度要小于 65℃
[实例 2]外加剂冬期时结晶,堵塞管道
在 11 月到次年 2 月份,由于气温下降较快,在外加剂泵抽料到秤斗时会出现较多结晶,堵塞管道和蝶阀,造成计量缓慢
原因分析:公司在用的萘系高效减水剂中 Na2SO4 在气温较低时,达到过饱和而析出晶体
防止措施:与减水剂供应商协商调整减水剂配方,由含固量由 32%降到 20%含固量,已基本解决析晶问题
[实例 3]雨水或冲水进入外加剂罐,造成浓度降低,影响混凝土坍落度
某日开始供应工程的混凝土出厂前由检测台检查时均发现坍落度偏小情况
原因分析:检查减水剂罐上方进料口被人打开后未盖好盖子,下暴雨及可能冲洗罐顶的水流入罐内,造成减水剂浓度下降
防止措施:进料供应商在将减水剂泵到罐内后,应及时将上方盖子盖严,材料员加强巡察
[实例 4]将木钙减水剂误用为萘系减水剂造成缓凝
在供应某工程二层梁板时,施工单位反映凝聚时间太长,浇筑后 24 小时仍未凝固
原因分析:经检查配合比下料记录,普通减水剂被当作高效减水剂输入电脑,高效减水剂主要以萘系为主,按粉剂掺量为0
8%,而普通减水剂主要成分为木质素磺酸钙,掺量为0
当木钙超过胶结材料用量 0
4%时就会出现严重缓凝
纠正措施:使用木钙减水剂掺量应严格控制,配合比输入时必须有另外操作员复核
[实例 5]不同品牌防水剂混合使用
某工程地下室外墙 C40P