加热炉燃烧系统 CO 减排技术应用分析摘要: 介绍了一种加热炉燃烧系统 CO 减排技术,该新技术对于高炉煤气双蓄热式加热炉具备 CO 回收和降低排放的意义,降低了加热炉能耗,减少了环境污染,增加了环保效益
对于高炉煤气双蓄热加热炉
从控制角度看
无论是集中换向控制还是分散换向控制
均存在换向阀至烧嘴喷口之前的煤气在排烟的过程被烟气带走
这样既浪费了能源又造成环境污染
相关设计院、热工专家研发出加热炉燃烧系统 CO 减排技术
该技术在节能减排方面有显著效果
1 项目介绍以唐山某钢厂加热炉项目为例
加热炉设 4 个供热段
炉温自动控制
通过设定各部分加热的温度值,控制各段燃料量的输入
保证出钢温度及温度的均匀性
该加热炉一加、二加、三加采纳分段分侧半分散控制
均热段采纳全分散控制
换向阀门全部为气动,以干净的压缩空气作为动力源
全炉共 24 台煤气小型双执行器三通换向阀和 24 台空气小型双执行器三通换向阀
正常工作时换向周期 40-60 s 左右
以时间为控制参数
2 存在的不足该加热炉采纳高炉煤气双蓄热式燃烧
分段分侧控制方式
每个供热段的左右两侧交替燃烧和排烟,采纳三通换向阀进行换向,约 60s换向一次
每个三通换向阀之间的煤气、烟气管道是相互独立的
但是三通阀到烧嘴之间的管道(包括烧嘴本体)则是煤气和烟气共同使用的
在正常生产时
燃烧侧的烧嘴将会由燃烧状态切换到排烟状态
即三通换向阀将会由进煤气状态切换到排烟气状态
换向后公共管道内的高炉煤气将会被抽到排烟管道中 f 图 1 中云线区域管道),导致煤气浪费以及排放污染
而且由于换向阀每 60 s 将换向一次
加热炉的四个控制段将会周而复始不停地排放公共管道中的煤气
这将造成每天 1440 次的煤气直接排放
每年(按 330 d)47
52 万次的煤气直接排放,既造成了煤气的严重浪费,也造成了大气的污染