某水泥企业煤磨袋收尘连续 3 次事故的原因分析2025 年 7 月 10 日至 8 月 4 日,某水泥厂熟料车间煤磨袋收尘器灰斗脱焊、管道脱焊漏风造成管道积煤,系统排查不够,没及时发现问题,连续多次造成煤粉着火,引起收尘器袋子烧损,收尘器防爆阀和磨头防爆阀冲开,导致煤磨停机,造成停窑事故。针对煤磨袋收尘连续 3 次事故,技术部组织相关单位召开事故分析会,查明了事故原因,制定了切合实际的整改措施并予以落实,并对事故责任人进行了处理和教育。事故 1:事故经过:7 月 10 日晚班煤磨中控操作员汪胜开操作煤磨,入磨负压 300Pa-340Pa,入磨温度在 250℃-256℃,磨主电机电流 38A,出磨负压1300Pa,出磨温度 51℃-58℃之间,选粉机转速 900R/M,入袋收尘温度最高 54℃,出袋收尘温度最高 48℃,入袋收尘负压 2025-0500Pa,出袋收尘负压 2900Pa-3100Pa,排风机拉 44HZ。5:15 汪胜开去卫生间时从窗户发现 1#煤磨袋收尘烟囱冒黑烟,于是通知现场人员张凯去检查收尘器,此时中控画面上差压、温度都正常,并将此情况告诉了张凯。张凯到现场后用手持式测温枪测得四个灰斗温度均在 45℃以下,打开分格轮下面的筛网,未发现有烧的袋子,且下煤量较大,于是根据以往经验推断可能是烟道破了或是袋子破了,并向车间马主任作了汇报,马主任了解相关情况后也推断可能是破了袋子,让操作员汪胜开把仓灌满,准备停机处理。随后中控反映分格轮跳了,然后又开了起来,马主任又叫人去打灰斗温度,并自己抽开下煤筛网,发现有烧掉的袋子,于是通知停磨处理。在处理的过程当中开启了分格轮,陆续又发现有袋子已过了火,且煤粉温度在上升,通知中控密切监控锥部灰斗温度,不久现场就发现煤粉冒烟,温度由 50℃上升到 60℃,很快又到 70℃,并一直在上升,中控也反映灰斗温度上升较快,短时间到了 150℃(已经超过热电偶量程),此时袋子已经大面积着火了。马主任立即向公司领导作了汇报,请求派人支援灭火。余总下令将现场铰刀等密封,关掉压缩空气,排风机停掉,让煤粉密闭隔绝空气,待温度下来后再处理。事故原因:1、煤磨袋收尘原配有振打电机,可以中控控制,后因为振裂灰斗钢板漏风而停用,导致灰斗积灰。值班长巡检不到位,未发现灰斗积灰,也未用工具敲击灰斗查看是否正常下料。2、缺少 CO 检测报警及灭火装置,无法及时推断故障隐患和有效处理。3、中控操作员对参数敏感性不强,经验不足,未发现灰斗堵料后煤粉仓涨仓速度...