某电厂烟气脱硝、脱硫和除尘系统改造的讨论摘要针对某电厂现有烟气排放不能满足最新超净排放要求的情况,立足电厂现有烟气净化装置,对 4#机组进行了增加一层 975mm 高度的催化剂层(反应时间由 0.3s 增加至 0.55s)的烟气脱硝改造;增加一个吸收塔,采纳双塔双循环脱硫技术的脱硫改造;在静电除尘器前增加一个 PM2.5 团聚系统的除尘改造。根据国家和地方政府的要求,通过改造,烟气中 NOx、SO2、烟尘达到了超净排放要求,而且也没有增加企业生产成本费用,因此具备实际意义,值得推广。燃煤电厂是我国能源消耗大户及污染物排放主要贡献者。目前,随着我国对节能减排工作的不断深化,燃煤电厂的煤炭燃烧排放监督已愈发严格。2025 年 12 月,国家刊载印发了《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》,《方案》要求加快燃煤发电机组超低排放改造步伐,到 2025 年,通过相关新的技术手段与设备,使有条件的新建及现役燃煤发电机组达到超低排放水平。1 某电厂改造前烟气处理工艺设施某电厂建于 90 年代,有 4 台机组,分别为 1#、2#、3#、4#锅炉,功率皆为 340 MW。每个锅炉配置 5 台磨煤机,每台功率为 30t 粉煤/h。本次讨论选择 4#机组,改造前,机组脱硝装置采纳选择性催化还原法(SCR);除尘装置采纳的是双室六电场静电除尘器;脱硫装置采纳石灰石-石膏湿法脱硫工艺。生产工艺流程图,如图 1 所示。1.1 改造前机组烟气各污染物排放情况改造前,4#机组在达标排放情况下,烟气通过高 240m 烟囱(现有)排入大气。2025 年 1 月 18 日烟尘、SO2、NOx 监测数据,如表 1 所示。1.2 改造前烟气处理各装置概况及运转中存在的不足1)脱硝装置。改造前,该机组采纳“高含尘布置方式”的选择性催化还原法(SCR)。脱硝技术方案是采纳尿素水解法制备脱硝还原剂氨水,氨水根据一定的速度喷射进带有催化剂的烟气反应设备中,烟气中氮氧化物和氨水中的氨发生化学还原反应,进而得到脱销,还原成氮气和水。烟气停留时间和氨水的喷射量是脱硝效率的主要影响因素。脱硝工艺流程,如图 2 所示。图 1 电厂生产工艺流程简图表 1 机组出口烟气监测结果由机组脱硝装置自行监测数据可知,改造前,脱硝效率能满足现有标准要求,但不能达到超低排放要求。主要原因为:(1)原有催化剂的高度不能满足脱硝效率的要求;(2)喷氨装置还需要进一步改善,进一步加大氨的喷射量;(3)稀释风采纳的是热一次风,容易造成堵塞。2)...