转炉除尘浊循环水处理系统1 原浊循环水系统运转情况 1.1 浊环水系统回水的特点炼钢厂现有 3 座 30t 氧气顶吹转炉,除尘工艺采纳的是“两文三脱”净化工艺,回水主要为“一文”、“二文”除尘冷却水,“一文”、“二文”水封水,经复挡脱水器排出,即成为转炉除尘回水
回水呈黑灰色,SS 以 FeO 为主,SS 颗粒较大
炼钢过程当中投加的部分过量石灰随进人回水中,使回水的硬度、碱度较高,pH>10
2 原转炉除尘浊循环水处理工艺3 座转炉除尘由各自排水渠流入集水干渠,经配水井分别进入 2 座ф24m 幅流,经过沉淀处理,上清液通过溢流堰、集水渠进人热水井油上塔泵组送到冷却,冷却后自流进入冷水井,经供水泵组加压送至转炉净化
在 ф24m 幅流中沉淀下来的颗粒与水形成底流泥浆,在作用下汇合至中央,在水头作用下由沉淀池底部的排泥管自流人泥浆池,由泥浆泵供给 40m2 板框脱水处理,滤液汇合于滤液池,由泵组送回配水井
泥浆经板框脱水后形成的泥饼由汽车外运予以
2 产量增加带来的问题 2
1 供水能力不足1994 年炼钢投产时,除尘供水量为 500m3/h 干线压力 0
7MPa,随着第三座转炉的投产,于 1996 年底完成供水泵组的第一次改造
限于泵站环境条件制约,仅将单吸泵组改为双吸泵组,供水量增至 800m3/h干线压力 0
由于炼钢产量进一步提高及转炉除尘工艺的改造,原系统中供水泵组供水能力再一次显出不足,需要提高泵组的供水能力
满足除尘工艺水量 1000-1200m3/h,用水点压力 0
6MPa 的要求
2.2 沉淀池能力不足2 座 ф24 幅流沉淀池是本系统重要的处理构筑物
在此,回水中的悬浮物沉降至池底,在的作用下,进行初步浓缩,形成底流泥浆,由泥浆管排出,泥水初步分离
由哈真(Hazen)提出的理论:E=Ui/(Q/A)[1](Ui 小于截流沉速