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转炉除尘浊循环水处理系统

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转炉除尘浊循环水处理系统1 原浊循环水系统运转情况 1.1 浊环水系统回水的特点炼钢厂现有 3 座 30t 氧气顶吹转炉,除尘工艺采纳的是“两文三脱”净化工艺,回水主要为“一文”、“二文”除尘冷却水,“一文”、“二文”水封水,经复挡脱水器排出,即成为转炉除尘回水。回水呈黑灰色,SS 以 FeO 为主,SS 颗粒较大。炼钢过程当中投加的部分过量石灰随进人回水中,使回水的硬度、碱度较高,pH>10。1.2 原转炉除尘浊循环水处理工艺3 座转炉除尘由各自排水渠流入集水干渠,经配水井分别进入 2 座ф24m 幅流,经过沉淀处理,上清液通过溢流堰、集水渠进人热水井油上塔泵组送到冷却,冷却后自流进入冷水井,经供水泵组加压送至转炉净化。在 ф24m 幅流中沉淀下来的颗粒与水形成底流泥浆,在作用下汇合至中央,在水头作用下由沉淀池底部的排泥管自流人泥浆池,由泥浆泵供给 40m2 板框脱水处理,滤液汇合于滤液池,由泵组送回配水井。泥浆经板框脱水后形成的泥饼由汽车外运予以。2 产量增加带来的问题 2.1 供水能力不足1994 年炼钢投产时,除尘供水量为 500m3/h 干线压力 0.7MPa,随着第三座转炉的投产,于 1996 年底完成供水泵组的第一次改造。限于泵站环境条件制约,仅将单吸泵组改为双吸泵组,供水量增至 800m3/h干线压力 0.9MPa。由于炼钢产量进一步提高及转炉除尘工艺的改造,原系统中供水泵组供水能力再一次显出不足,需要提高泵组的供水能力。满足除尘工艺水量 1000-1200m3/h,用水点压力 0.4-0.6MPa 的要求。2.2 沉淀池能力不足2 座 ф24 幅流沉淀池是本系统重要的处理构筑物。在此,回水中的悬浮物沉降至池底,在的作用下,进行初步浓缩,形成底流泥浆,由泥浆管排出,泥水初步分离。由哈真(Hazen)提出的理论:E=Ui/(Q/A)[1](Ui 小于截流沉速 U的颗粒沉速)即沉淀池表现积 A 一定时,流量 Q 增加,必定导致沉淀池去除率 E 下降,出水悬浮物含量高,出水水质恶劣。而表面负荷率 Q/A(m3/m2·h)在数值上等于截流沉速 U(m/h),流量的增加使截流沉速增大,在沉淀池有效水深一定时,缩短了沉淀时间,也证明了水量的增加必定给沉淀池出水水质带来不利影响。经计算循环水量为500m3/h,单池停留时间为 2.92h;水量达到 1000m3/h 时,停留时间仅为 1.46h。同时生产供水的悬浮物含量高(150-200mg/L,有时高达400mg/L),造成喷嘴布水不均,甚至堵塞喷嘴。虽经改造喷嘴形式,增大风机叶...

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