H1—12 井修井作业技术讨论H1—12 井修井作业技术讨论 摘 要:本文针对塔河油田 H1-12 井的实际情况,分析了造成井下事故的原因,并对修井作业过程中可能存在的风险进行了初步评估,最终设计了适合 H1-12 井的修井工艺,选取 XJ750 型及以上修井机、修井液密度为 1.1g/cm3,同时在盐水中加入 0.5%的碱式碳酸锌,并对施工程序进行了精细设计,顺利完成该井的修井任务。 关键词:塔河油田 H1-12 井 修井 一、油井基本情况 H1-12 井是塔河油田阿克库勒艾丁克 5 号构造北部的一口开发井,该井于 2025 年 1 月 7 日开钻,2025 年 5 月 9 日完钻,设计井深6256.00m,完钻井深为 6265.00m。 2025 年 7 月建产,开井生产 7 日高含水关井,累产液 667t,累产油 40t。阶段累计产液 667.4t,累产油 40.4t,累产水 627t。关井后定期泄压。套管泄压为明水,油管泄压可见到稠油,泄压后压力恢复快。恢复后油压 22MPa,套压 20MPa。 二、井下事故分析 2025 年 2 月 26 日测静压过程中发现油管稠油凝堵,稀油处理井筒未能解堵。2025 年 4 月 24 日上修处理井筒,起原井管柱时,上提负荷大(95-105t),硬拔出 17 根(166m)后倒扣,边用稀油处理稠油边倒扣,处理至 2474m,倒扣共倒出 239 根,累计原井油管出井256 根,因稠油频繁上返压井困难,组下光管柱完井,探得鱼顶位置 2474.06m。落鱼为 31/2″油管 372 根+7″水力锚+27/8″油管 18根+5.38″PDP 裸眼封隔器+节流器+31/2″EUE 喇叭口,鱼顶为31/2″BG110S*EUE 油管接箍。作业累计使用稀油 1220 方,累计回收混合油 1560 方,盐水及重浆漏失 52 方。 2025 年 6 月 20 日开井高含水,间开至第 4 轮无水生产。2025 年2 月 1 日,因供液不足上修转抽,组下 70/44*抽稠泵,累计漏失比重 1.14 压井液 229m3,期间探得鱼顶为 2474.93m。机抽生产初期含水,排水 116t 后基本不含水,生产期间液量 13t 左右,动液面下降快,2025 年 9 月 13 日-16 日因供液不足尝试一轮注水,累计注水1330m3,焖井 13 天后开井生产,初期高含水,排水 365m3 后含水逐渐下降,在 20%-40%之间波动。2025 年 2 月 13 日至 20 日第二轮注水2518 方,3 月 8 日开井生产,目前该井日液 63t,日产油 5.9t,含水 90.7%。 三、修井作业风险评估 1.落鱼 在前期作业过程中,起出 17 根油管,表明封隔器已解封...