SCR 脱硝系统分区控制式喷氨格栅的优化安徽芜湖电厂 2#炉喷氨格栅采纳分区控制式喷射技术
由于格栅阀门开度、浓度场、速度场三者之间耦合较差,导致反应器出口烟道 NH3/NOx 分布极不均匀,实测 NOx 最大偏差达 74
7mg•m-3,NH3 逃逸率最高达 11
4μL•L-1,下游空气预热器安全运行受到严重影响
基于全区域 NH3/NOx 等摩尔比理念,并综合考虑该反应器入口的浓度场和速度场状况进行喷氨格栅优化
调整后,在660、500、330MW3 种典型工况下,NOx 浓度最大偏差分别降至 5
8 、 10
3 、 11
8mg•m-3,NH3 逃 逸 率 由 调 前 的4
64μL•L-1 分别降至调后的 2
14μL•L-1
系统总效率基本不变,但效率峰谷差异下降明显
选择性催化还原技术是当前世界上脱氮主流工艺
火电厂大气污染物排放控制标准 GB13223-2025 的颁布使国内在短期内大面积投运 SCR 脱硝系统,相关学者[1-7]在流场、系统模拟方面也做了较多讨论;但在运行优化方面前期缺乏积累,逐渐暴露出诸如效率不稳、空气预热器堵塞严重,甚至炉膛负压波动剧烈,不得不停炉吹扫等问题[8-11]
尤其是环保排放标准的进一步严苛后,大部分机组面临“超净排放”的需求,对 SCR 反应器内的速度场、浓度场、喷氨格栅喷射三者之间的耦合提出了更高要求,系统均流与混合是脱硝系统运行优化的关键之一[12-16]
本文拟以安徽芜湖电厂 660MW 机组 2#炉 SCR 脱硝装置为对象,通过现场测试,调整氨喷射系统各支管的气氨流量,以消除局部过大的氨逃逸区域,改善入口氨喷射均匀性,最大限度减少氨逃逸对空预器的影响,提出有效的喷氨格栅优化与均匀混合实施方案
1 实验装置、测试仪器及方法1
1 实验装置芜湖发电有限责任公司 2#锅炉装机容量 660MW,共配置