上海漕泾电厂 2×1000MW 机组热工保护动作分析及控制措施上海漕泾电厂 2×1000MW 机组热工保护动作分析及控制措施 摘要:本文结合上海漕泾电厂 2×1000MW 机组在调试和试运行中几起热工保护动作导致的机组 MFT 和设备无法正常运行的原因进行了浅析,总结了防止热工保护误动实行的措施和对策,对提高DCS 系统的整体可靠性,保证机组安全、稳定运行具有一定的参考和借鉴价值。 关键词:1000MW 机组热工保护误动原因措施 中图分类号:TM6 文献标识码:A 文章编号: 上海漕泾 2×1000MW 机组全场热控保护共计 456 套,热控保护系统是火力发电厂一个十分重要的、不可缺少的组成部分,尤其是在百万机组其对提高机组主辅设备的可靠性和安全性具有十分重要的作用。本文重点介绍上海漕泾电厂两台 1000MW 机组在调试和试运行中出现的几起热工保护动作的原因及改进措施,为同类型机组的安全稳定运行提供借鉴。 1 事件案例 1.1 人员误接线造成保护动作 1)事件:机组在试运阶段汽机转速 3000 转,机组未并网。此时锅炉 MFT, 一次风机联跳正常,燃油跳闸阀关闭正常,B 汽泵联跳正常,汽轮机联跳正常。 2)检查情况:查看 MFT 首出条件为所有燃料丧失 MFT。查看SOE 记录:燃料跳闸继电器动作,B 一次风机跳闸,B 磨跳闸,汽机跳闸。查看调试运行记录,未发现有异常操作。查看燃料跳闸继电器动作,MFT 出口信号,所有燃料丧失 MFT 。 3)原因分析:由于调试运行人员误将燃料跳闸继电器动作信号接点误动而触发 MFT 软逻辑,MFT 软逻辑信号驱动跳闸继电器动作,燃油条闸阀关闭,引发全燃料丧失,使 MFT 首出显示为全燃料丧失。 1.2 设备误动造成的保护动作 1)事件:机组试运阶段 B 送风机跳闸,B 吸风机联跳,主汽温度迅速下降至 539℃.手动调整锅炉主控,给水流量降至 1095t/h,A、B 小机转速 3627r/min(调门开度 29.72%)、3643r/min(调门开度 28.00%),机组负荷 800MW,,给水流量降至 510t/h,“给水流量低低”保护动作,导致锅炉 MFT。 2)检查情况:B 送风机电机驱动端轴承温度高超过跳闸值,B送风机跳闸。检查轴承温度高超过跳闸值原因为温度元件跳变。 3)原因分析:温度跳变引起送风机跳闸,送风机跳闸时不在协调方式下,RB 未动作引起 MFT。 1.3 电源问题造成设备跳闸 1)事件:脱硫系统 A、C、D 浆液循环泵入口冲洗门、入口排净门失电(关信号消逝),A、C、D 浆液循环泵...