尿素改造的经验教训根据20XX年技术改造项目规划,公司于20XX
26安排了年度大修和550吨/年尿素技术改造项目
合成氨系统检修历时9天,尿素系统由于受节能减排的影响于12月4日原始开车
本次大修和技改合成氨系统共计实施了20项大修和小改小革项目,尿素系统技改涉及的内容较多,仅设备即更新了17台(套),除高压合成、压缩机及动力设备立足现有设备未作改动外,其余都做了改动
大修技改结束投入生产运行后,合成氨系统虽然消除了安全隐患、实现了安全自动化,生产运行也比较平稳,但是原料煤消耗不但未达到预想指标,反而高于大修前
尿素系统先后经过8次大大小小的整改,目前仍存在尿素成品质量不稳定缩二脲超标、消耗高的问题
静下心来认真地进行思考和反思,我觉得主要有以下几点教训:一是大修期间部分检修项目质量较差,开车后未达到预期效果
造气工段检修投入资金260多万元,新上了联合废锅、d500风机、彻底检修了余热锅炉,并且搞了一些小改小革,重新调整了煤气管线减少了阻力,但是煤气炉的发气量不但没有增加反而减少,原料煤消耗和蒸汽消耗不但没有降低反而生高
二次脱硫实施的一些改造项目总体来讲效果也不理想,被迫两次局部停车整改,至今脱硫效率仍未恢复到大修以前
脱碳岗位检修后同样也没有检修前效果好
之所以出现这种现象,暴露出我们部分管理干部心浮气躁、急于求成、对一些成功的技术采用后没有很好的消化吸收
原料煤消耗始终是我公司的一大心病,为此我们在大修前多次外出考察学习、请专家会诊,并聘周生贤教授为我们的技术顾问
在这次大修中,对造气岗位实施了小阀加氮和内防流改造,由于在技术和操作上没有真正掌握要领,并且有些技术脱离我们公司的实际状况,导致原料煤消耗上升
净化车间在大修过程中把大量精力和时间放在小改小革上,忽视了正常的设备检修,小改小革没有达到预想的效果,检修质量也没有得到保证
二是尿素技改由于缺乏经验和受