生产中(卸油)振动现象分析与对策安庆石化厂港贮公司原油码头设有5个生产泊位(均为钢制浮动式趸船),承担着安庆石化厂400万t/a原油的卸油生产任务。随着安庆石化厂原油加工能力的不断提升凤及原油品种的多样化,卸油生产振动与噪音现象日益突出,并给生产、安全、环保、健康都带来了一定危害。2000年,公司对四号趸船设备故障情况进行了统计,数据见表1。表1四号趸船2000年设备故障情况统计序号设备名称损坏数量实际寿命正常寿命1防爆灯150只3个月12个月2膨胀节6只6个月18个月3泵出口管线焊缝拉裂4次4泵出口管线吊架拉断6次5仪表线接头松脱15次表1统计数据表明,机泵出口管线膨胀节使用奉命缩短了2/3;泵舱防爆灯使用寿命缩短了3/4;泵出口管线、管线吊架、仪表线等的焊缝被振(拉)裂的次数频繁;同时,伴随振动产生的噪音平均值超过90dB(A),超过国家标准。这些不仅直接造成了经济损失,同时还危及到公司的安全生产和现场操作工的身心健康。因此,分析卸油生产中振动产生的原因,采取相应的减振措施,对改善工作环境,提高公司的卸油效率,确保安全生产具有十分重要的意义。卸油生产工艺流程如图1所示,主要设备技术参数为:原油驳载重:3000t或5000t;钢趸船长宽高:90m×14m×3.3m;螺杆泵型号:2JBF192×112;原油罐罐容:12000m3或230003出口管线公称直径:300mm,长度:800~1000m图1卸油系统组成(示意)1工艺设备1.1机泵每条趸船均安装有4台(套)卸油螺杆泵。减振改造前,通过对四号趸船P-401机泵振动测试,显示机泵振动较大,且螺杆泵本体振动位移高于电机振动位移,统计数据见表2。表2减振改造前P-401机泵振动数据(2000年)序号测量部位测量方向位移值/µm1泵体前端水平87.902泵体后端水平100.703泵体前端轴向65.204泵体后端轴向105.005电机前端轴向60.10螺杆泵与电机都属于回转机械。螺杆泵与电机安装时,回转轴对中偏差超过允许值50μm,两回转轴变形,使运动副中形成周期变化的附加力,引起机泵和基础振动。其次,在卸油生产过程中,由于原油中存在机械杂质,使螺杆产生不均匀磨损,形成偏心质量,产生周期变化的偏心力,引起机泵和基础振动。1.2管线在对各趸船卸油出口管线振动测试中,离机泵距离越远。其振动幅度越小,并且衰减很快,说明管线主要做受迫振动,而管线振动与其自身形状、尺寸及布置方式密切相关。当管线固有频率与油品脉动频率或机泵振动频率接近时,管线