不合格项整改报告2007年8月18~19日,经我公司申请,国家有色金属审查部组织以张鸣(高级工程师)任组长的审查组一行三人来我公司开展铝合金建筑型材许可证换证审查工作
经现场审查,发生一般不合格8项,严重不合格项0项
针对不合格项,我公司在审查组走后立即组织整改,特将整改情况汇报如下
一、成立整改小组
由公司生产副总孙楠负责领导,公司企划部、技术部、设备科、生产车间等相关部门参与执行,对8项不合格进行整改
二、事实分析及原因查找
审查发现,4个申证单元共同存在以下8项不合格
不合格项①3
3条款,检验人员对检验标准理解不足
经过调查,文件管理负责人未及时把有效检验标准复印发放到检验部门
不合格项②4
1条款,成品检验规程不符合标准要求
分析原因,规程起草人员对检验标准、抽样方式等资料学习不够,现场调研做得不够
不合格项③5
3条款,未制定采购文件
经调查,公司原采购文件内容不完善,对新供应商资质验证、产品验收等方式没做规定,原因在于公司近年来一直使用一些固定供货厂家的主辅原料,另外起草人员考虑也不周全
不合格项④5
4条款,主要原材料未进行检验和验证
经调查,公司对原材料验收未做验收记录,试验主辅原料记录也没有妥善保管,属于管理漏洞
不合格项⑤5
1条款,工艺监督考核办法不-1-完善,无考核记录
原因在于对生产许可证实施细则5
1条款及质量体系相关条款理解不够,具体工作落实不好
不合格项⑥5
1条款,未设置质量控制点
据调查,公司工艺流程文件中对各关键生产过程的各项技术参数指标规定非常清楚,但是没有定义质量控制点,警示宣传做得不好
不合格项⑦5
4条款,未对特殊过程的人员、设备及工艺参数进行确认
经调查,公司对特业人员、设备、工艺参数正式生产前都要试车确认,但是未能及时记录确认过程,属管理漏洞
不合格项⑧6
2条款,半成品检验项目不齐全
经调查,车间