晋城二化合成氨原料气净化工艺路线的选择与应用王翔天脊晋城化工股份有限公司山西晋城048000天脊集团晋城化工股份有限公司,是由原晋城市第二化肥厂逐步改制设立的股份制企业
公司下设煤气化厂(原晋城二化)、化工厂(原6013厂)两个生产厂
自2000年开始在煤气化厂实施产品结构的调整,由年产24万吨碳酸氢铵改产为10万吨大颗粒尿素,取得良好的经济效益和社会效益,并通过兼并原中国人民解放军第6013工厂,于2003年率先在中、小氮肥企业建成投产第一套CO2汽提法“18
30”大颗粒尿素装置,并通过不断挖潜节能技术改造,现已形成年产36万吨合成氨联供2万户城市煤气的生产能力,主要产品规模为:大颗粒尿素60万吨,以及甲醇、甲醛、商品液氨、硝铵、碳铵、硫磺等产品
2005年共生产合成氨37
6万吨合成氨,大颗粒尿素61
36万吨,实现销售收入9
45亿元、利润3
01亿元、利税3
4亿元的佳绩进入中国石油和化工化肥行业百强,全国小尿素行业综合效益第一位,成为中国石油和化工百强企业十大最具影响力企业之一
本公司两个生产厂的合成氨原料气净化路线均采用取消半水煤气脱硫―0
8Mpa全低温变换—湿式栲胶变换气脱硫—2
7Mpa碳丙脱碳—JTL-4精脱硫—12
5Mpa醇烃化工艺
现将详情介绍如下:一、半水煤气脱硫1996年在原晋城二化厂进行年产2
5万吨合成氨技术改造时,变换工段采用了湖北化学研究所开发成功的全低温变换工艺
根据全低变催化剂的技术要求,半水煤气中H2S含量必须≥150mg/Nm3,这样才能保证其活性,且半水煤气中H2S含量愈高,催化剂活性愈好可杜绝催化剂的反硫化现象
但是,我们以晋城煤为原料,半水煤气H2S含量一般在550mg/Nm3左右,地处晋城有原料质量稳定供应得天独厚的条件
取消半脱后,不但可减少设备投资,节省场地,降低生产运行费用,而且可延长变换催化剂使用寿命,稳定变换