降低内层开短路缺陷工作总结降低内层开短路改进小组一、概述4月中旬内层AOI一次送检不合格率持续偏高,最高达到9
86%,影响了生产进度及成品率
因此工程部将“内层AOI一次送检不格率降至5%”列入工艺组改进项目之一,由林绵锋先生、张镇祥先生、周晓煌先生、蔡锦雄先生和林挺先生组成降低内层开短路改进小组,目的是寻找缺陷产生的原因,以便提出针对性改进措施,提高成品率
二、改进方法检查贴膜后板面质量情况,在缺陷点板边作标记
检查曝光后板面质量情况,在缺陷点MALAR膜上作标记
蚀刻、AOI检查后,将板面缺陷对照MALAR膜上所作的标记进行分析缺陷产生的原因
采取针对性改进措施
三、内层开短路原因四、改进措施1.材料由于内层火山灰前处理无法除去板面的铜瘤、树脂点、残胶等板面杂物(导致内层板件缺陷率高的原因之一),所以只能通过适当提高贴膜温度及压辊压力来部分抵减板面杂物对质量的影响
规定板件在CCL磨板时只能使用800目的砂带纸,减少板面擦伤
内层开短路材料环境1.板面树脂点2.板面凹陷、划伤3.板面铜瘤4.CCL磨板板面擦伤干膜房洁净度度法设备操作1.前处理效果差2.贴膜温度低3.干膜被压伤4.曝光杂物多5.显影液浓度高6.显影液添加量不足7.点检不完善1.除尘效果差3.压辊擦伤4.传送辊老化5.曝光能量不均匀6.曝光机真空度不足7.显影段入口视线差2.贴膜温度变化大8.蚀刻循环量小9.ACS摇摆效果差差1.磨板贴膜速度快2.压辊清洁不净3.菲林曝光框清洁不净4.放板超出范围5.参数超出范围6.冲板不规范2.环境:干膜房洁净度是决定产品质量的关键因素之一,因此每周保养时工序都投入了大量的人力进行清洁,注意清洁每一角落,减少不必要物品
每周保养后由改进小组验收合格后方可生产
干膜房洁净度的提高为产品合格率的提升奠定了坚实的基础
3.方法提高前处理质量提高火山灰浓度:要求