“找差距、抓整改、促提升”活动心得体会找差距抓整改促提升“全国学神华,神华怎么办”是公司2012年贯穿全年的一项重点工作
我矿自开展“找差距、抓整改、促提升”活动以来,在发现自身差距的同时,通过整改取得了令人认可的成绩
下面我将简要地叙述下我们的工作
对于全局的统筹,我矿成立了精益化管理小组
小组以矿领导、各科室、各基层单位队长为组长,明确职责,通过合理的分工,有效的保证生产各个环节的衔接,使生产更高效,有序,稳定地进行
我矿的精益化管理从生产组织方式、工艺流程、生产组织措施和精益化检修措施四个方面着手,制定了综、连采及主运精益化管理制度,编制了精益化检修措施
精益化的管理制度在保障矿井高位运行的安全生产条件下,科学合理安排生产与检修时间,确保精益化检修措施顺利实施,实现了效益最大化
精益化检修措施则明确了正常检修、一般设备故障处理及突发性故障处理方案
而这一切使得:我们的设备处于良好的运行状态;我们的应急预案缩短了故障影响的时间;我们的检修把故障消灭在萌芽的状态
据统计自精益化实施以来
每月共需检修时间196个小时,与历史月均210小时相比,月平均节省14小时,可日均增加生产时间0
46小时;每年修旧利废节约资金将达500万元之多;连采队单班进尺最高达35米,日进尺最高达80米,月进尺最高达到1817米等等
这些数据足以说明我们对比过去的业绩所取得成绩是有目共睹的
对于井下具体的工作的落实,我矿认真地根据每月专项治理活动对照标准寻找差距进行整改
这使得我矿的标准化建设及机电设备管理有了进一步的提升
2月的辅助运输专项整治活动中,我们从车辆手刹、驻车制动、灯光、转向、保护等重点项目逐项检查
我们发现了自身的薄弱环节,从车辆部件完好、行车规范及车辆卫生整改
2月的专项活动使得我矿运输系统安全得到了进一步的提升,车第1页共2页容车貌有了新的改观;3月的胶带机、铁器及电缆管理机电