2—21992年第3划宝钢1号高炉处理炉腰温度低下的新方法胡伯康(宝钢炼铁厂)、}午提要宝钢1号高炉炉疆温变(即L4)低下时,采用综合调剂的方法来提高LIx一.该方法与以,主采用洗炉的方法相比不仪取得了降低焦比的好效果.更重要的是稳定了炉况·确保了低硅冶炼的进行.一、前言从1991年9月份起,宝钢1号高炉进行低硅冶炼,生铁含硅量从原来的0.44%降到0.38%
低硅冶炼的重要条件,除了原燃料稳定、炉况顺行持续稳定之外,还必须使炉腰温度稳定并且能自如地调节
1号高炉自1990年9月至1991年年底基本上稳定地控制了炉腰温度,实现154-月不洗炉
本文以1991年11月份处理L4=_-低下实际效果为例,介绍1号高炉在L42--(指炉腰温度8点中最低4点温度的平均值)低下时处理的新方法
二、L_低下的原因和发展经过1.L4■低下台勺原因(1)11月5日,高炉定修休风18h
为实施低硅冶炼,在休风减矿率上采矽了少加焦炭适当提高o/c的做法,未料送风后因炉顶装料设备故障(2号密封阀关不到位)而造成低压时间较长,尽管补足了焦炭,但焦炭过完后高炉又因12-风管漏风而临时休风
临时休风前(Si)只有0.3%左右,仅补加焦炭5t,显然热量补偿不足,造成炉缸热量亏欠太多,(Si)连续36h低予0.35,铁水温度也偏低,没有足够的热量去熔化炉墙上的粘结物.(2)定修送风后不久临时休风.使已呈熔融状的渣铁冷却凝结,粘附于炉墙(软熔带根部恰在炉腹——炉腰部),使本来已呈上升的L4■从62℃下降到54℃
(3)临时休风时没有对扁水箱进行水量调小,因而冷却强度过大使炉墙粘结加剧
2.L4■低下的过程L4■低下过程见图1
图1Lt■低下过程三、L低下处理的新方法1.常规方法l高炉以往采取洗炉方法来解决L4:一低予60℃时的粘结,洗炉时把焦比提高15kg/t铁左右,(Si)从0.45%左右提到0.5~0.7