2—21992年第3划宝钢1号高炉处理炉腰温度低下的新方法胡伯康(宝钢炼铁厂)、}午提要宝钢1号高炉炉疆温变(即L4)低下时,采用综合调剂的方法来提高LIx一.该方法与以,主采用洗炉的方法相比不仪取得了降低焦比的好效果.更重要的是稳定了炉况·确保了低硅冶炼的进行.一、前言从1991年9月份起,宝钢1号高炉进行低硅冶炼,生铁含硅量从原来的0.44%降到0.38%。低硅冶炼的重要条件,除了原燃料稳定、炉况顺行持续稳定之外,还必须使炉腰温度稳定并且能自如地调节。1号高炉自1990年9月至1991年年底基本上稳定地控制了炉腰温度,实现154-月不洗炉。本文以1991年11月份处理L4=_-低下实际效果为例,介绍1号高炉在L42--(指炉腰温度8点中最低4点温度的平均值)低下时处理的新方法。二、L_低下的原因和发展经过1.L4■低下台勺原因(1)11月5日,高炉定修休风18h。为实施低硅冶炼,在休风减矿率上采矽了少加焦炭适当提高o/c的做法,未料送风后因炉顶装料设备故障(2号密封阀关不到位)而造成低压时间较长,尽管补足了焦炭,但焦炭过完后高炉又因12-风管漏风而临时休风。临时休风前(Si)只有0.3%左右,仅补加焦炭5t,显然热量补偿不足,造成炉缸热量亏欠太多,(Si)连续36h低予0.35,铁水温度也偏低,没有足够的热量去熔化炉墙上的粘结物.(2)定修送风后不久临时休风.使已呈熔融状的渣铁冷却凝结,粘附于炉墙(软熔带根部恰在炉腹——炉腰部),使本来已呈上升的L4■从62℃下降到54℃。(3)临时休风时没有对扁水箱进行水量调小,因而冷却强度过大使炉墙粘结加剧。2.L4■低下的过程L4■低下过程见图1。图1Lt■低下过程三、L低下处理的新方法1.常规方法l高炉以往采取洗炉方法来解决L4:一低予60℃时的粘结,洗炉时把焦比提高15kg/t铁左右,(Si)从0.45%左右提到0.5~0.7%左右,有时还辅以减少富氧来调剂.维普资讯http://www.cqvip.com短则3天,长则10K,可望把L4■提高到正常温度,这种洗炉方法往往会带来烧坏桶水箱的不良后果,严肘还会造成风口曲损而临时休风,给高炉的稳定和顺行带来不利影响.2.新的处理方法为了坚持低硅冶炼,并缓解当时焦炭短缺的情况,决定不采取洗炉的方法,而采取以确保顺行的综合调节方法来提高L。这一方法的选用取决于对当时炉况的正确分析:①L4■低下期问,炉况顺行良好,基本上无崩滑料,风压平稳;②粘结的部位是在炉腰下部的270。、315。两个方向,而这两个方向的下方(炉腹部)温度并不低,其上方(炉腰上部)温度也不低。因此粘结是局·25·部的,基本操作炉型还是比较合理的;③这次粘结与以往不同,其它部位温度正常,尽管L;■低予60℃,但其它几点可调性还可以,有升有降,说明粘结并不顽固。鉴于炉况顺行良好,认为完全可以不采取洗炉方法而用综合调剂的方法来提高L,其具体处理手段见图2。从图上可以看出,采取小热量的热冲击,把o/c从3.953降到3.863,只维持了3天,略有效果,使L:从50℃提到58℃。但长期用降o/c方法会升高焦比,使(Si)上升而影响低硅冶炼。鉴于当时顺行好,决定将o/c恢复到3.907,以顺行来稳住L,以综合调节方法来提高L.■:(1)正确调节风量和富氧量,使炉腹煤气量≥9200II1。/miFI.使风口前理论燃烧图2综合调节手段和效果对应维普资讯http://www.cqvip.com·28·温度≥2280℃,确保下部有足够的热量和传递热量的介质(即炉腹煤气骨).来把热量传递到炉墙粘结物上使其熔化.(2)适调节扁水箱水{墓},把水帚从35m。降到33.5m。,减小冷却强度,促使低温点温度回升。(3)适当降低炉渣碱度,从I.25降到1.21左右,使炉渣粘度降低,利于消除粘结。(4)突破导料板的旧模式,使档位从135Xv一113.5v5X(1号高炉装入方II46I4I、×、ll6×、‘‘、式ClCJOJO1),适疏松了边缘,使边缘气流适当发展,得以用气流去冲刷牯结物.使用了上述综合措施之后,终于在21日使L回升到正常温度,避免了一次大流炉,实现了低硅冶炼低焦比的好指标(『见附裘).附表宝钢1号高炉1991年11月主要指标.。.I用系数}焦比油比T1c。t一级品率j(si]时间{O/C’1t/(m-·d)lk~/t铙kg/t捷嘶%、I⋯⋯~』~一⋯一一一一一I⋯⋯—一’一一一⋯一上旬l2.122}3....