洗煤厂发展技术改造汇报材料一、技术改造情况1、提高生产效率与分选效果改造:包括3个小项:一是跳汰机均匀给料改造,投资22
0万元(20*年未列入维简计划)安装投用了4台变频调速给煤机和变频调速控制系统,实现了跳汰机的稳定连续给料,确保了跳汰机处理能力和分选精度,提高了精煤产率,年创效153
二是提高矸石运输能力改造,投资9
*万元提高了两部矸石斗子和一部矸石皮带速度,一部矸石溜子加大了功率,适应了含矸较差原煤的高效生产,年可节支53万元
三是洗矸落地返回改造,投资35
10万元增加了洗矸临时落地与返回系统,适应了索道外排能力与生产能力不符时的生产,提高外排洗矸上山前的缓冲能力,年可节约倒运费14
整体改造总投资66
13万元,总创效221
2、储装运系统改造
包适3个小项
一是1*原煤回煤系统改造,扩建了10X原煤场*m2,增加贮存能力1万吨,增加了2*原煤落地与1*返回系统,形成了高硫煤分离储存、外调煤回仓的备用两功能系统,提高了原煤贮存和回仓能力,提高综合效益186万元
二是原煤仓下自动配煤入洗改造,原煤仓下投用安装了性能较好的12台变频调速给煤机和plc自动配煤系统,使入洗原煤实现了精确配洗和分洗
确保了高硫煤的低比例配洗,提高了产率,提高了入洗原煤的调质能力,年创效179
三是精煤仓下贯通配煤系统改造,改造了精煤仓下运输系统,串通六仓运输线,实现了多仓配合装车,弥补了品种、数量的不足,提高了有效仓容的利用率及精煤的贮存能力和装车能力,等于扩大了仓容多建了仓
另外,把精煤的装车由两道装车变为一道装车,缩短了装车时间,提高了装车速度,同时还解决了精煤与中煤同一道装车相互污染和相互影响问题,节支150万元,确保了出口煤分洗配装方案的实现,提高效益294万元
总改造投资497
51万元(*年125
40万元;20*年372
11万元),总计