炼钢除尘现状及使用情况的报告炼钢厂除尘共分为二类。一类为湿式除尘器,主要是炉体吹炼中的收尘,也叫一次除尘。另一类为布袋式除尘器,主要是炉体吹炼中一次除尘没有收集到的漂散烟尘,称为二次除尘。二次除尘没有收集到的漂散烟尘由屋顶除尘收集,称为三次除尘。一、一钢一次除尘:1)一钢出钢量在46~48吨左右,烟气量约42000m3/h,除尘风机型号:aⅡ1200-1.06/0.81电机功率1000kw,电机转速2600r/min,管道直径1500mm,弯头8个/炉,喷枪1X、3X炉9个,每个喷头用水量300t/h,喉口开启度约60%,截面积为:200*600=120000mm2,通风量:60(风速)*120000*60=43200m3管道风阻系数:0.1*8*(0.2*9)=1.44则:最大抽烟量约42577m3总烟气量=氧碳反应/小时+氮封(m3)+漏气量(未计算)=42000+1583=43583m3最大抽烟量与实际产烟量的差值:42577-43583=-1006m3(如果按现在的烟气流量51000m3表计,相差值更大)因此,一次除尘的外溢量还是较大的。如果将喉口开启度加大,则影响煤气回收质量(我们的煤气回收不降罩,因而煤气回收方式为燃烧法,喉口开启越大,则吸进的空气越多,产生的烟气体积越大,越会影响除尘效果),同时流速降低烟尘沉降,加大管道堵塞的可能性。如果将喉口开启度减小,对煤气回收有一定的益处,但抽烟量减小,则会影响炉前的除尘效果。如果减少喷头的数量(雾化程度好的话)和供水量,则风阻系数就有所降低,除尘效果会好些,但排放的净化度有可能达不到要求。第1页共15页综上所述:建议:1.稳定装入量和减少喷溅,供氧强度控制在0.75~0.8mpa,流量控制在9000~10000m3/h左右,氮封气流量控制在800~950m3/h,一次除尘效果将会明显改善。2.校准烟气流量计,给除尘的分析提供依据(现在误差很大,无参考价值)3.增加喉口差压计,现在的喉口调节无规律性,只能凭经验无可研究性,经计算喉口开启度差压应控制在-11~-18之间比较合理,即不会影响煤气回收又不会影响除尘效果。4.喉口可调节性。炉子吹炼前期,喉口开启度可调节大些(烟气量较大),中后期可适当调小些便于煤气回收。2)2X炉和1X、3X炉风机及管道相同,不同之处是在文氏管、重脱和喉口处,喷头共计14个,每个喷头用水量150t/h,比1X、3X炉要少一半,水阻系数也相应减少。但是2X炉的喉口截面积(300*300*3.14=282600mm),要比1X、3X炉小(600*600=360000mm),因此在相同条件下,通气量2X炉要比1X、3X炉少2万多个立方。而且重锤上部被烟灰粘上厚厚一层,拉杆已无法确定具体的位置(因无差压计,无法判断烟罩进气口的负压),因此通风量到底有多大已无法估算,除尘效果也是很差的。建议:1.停炉后,将重锤拉杆加长,下移重锤下的固定套,将通风量控制在45000~50000m3左右,烟罩口负压在-11~18之间。第2页共15页2.喷枪的喷头位置进行适当调整,并减少其数量(保证净化度即可)。3.清除旋流脱水器上结泥,改善通道通风量。4.加装差压计5.喉口实现自动调节。二、一钢的二次除尘:1)一钢新建二次除尘器风量为87万立方,电机功率2500kw,电机运行在48hz,转速在1420r/min基本满足二次除尘要求。2)除尘效果不明显的原因,一是吸风口阀门未完全打开,二是吸入的野风较多,严重影响二次除尘效果。经检查新建二次除尘管与旧二次除尘管相互重叠,有些地方又相互贯通,造成在一钢维修间南面有一个直径2000mm的管道在吸气,造成二次除尘吸力明显降低,用一块钢板将其封死,待有机会后将从根本上进行解决,目前二次除尘效果比以前有所好转。2)炉后的二次除尘吸风口开启度过大,电动阀门无法进行调节(已超过实际分配量),影响炉前二次除尘效果。3)吹氩除尘的吸风量已大于设计分配能力,电动阀门已坏均无法进行调节。此处吸入的野风也较多,不出钢时吸风口乃然在开着,严重影响炉前和其它的地方的除尘效果。建议:吹氩除尘阀门与自动吹氩机或钢包车进行联锁,出钢后钢包车开至吹氩站开始吹氩,除尘罩吸口打开,即保证吹氩站的除尘效果又减少了野风的吸入。三、一钢三次除尘状况:1)三次除尘风机功率为1600kw,原为一钢的二次除尘,第3页共15页由于新建了87万的除尘器因而被闲置。由于一、二次除尘器除尘较果差,...