关于申请增加大坝填筑土料掺配费用的报告根据设计勘察规划,王圪堵水库大坝填筑料来源于4个土料场,,其中1X料场通过调查不具备开采价值,根据设计提供的料场勘察资料和我方对2X、3X料场的复查试验,将这两个料场作为主要上坝料源
本着节约工程投资的思想,我方计划最大限度的开采2X、3X料场,来满足整个大坝的填土需求,放弃4X料场开采,以减少业主方的征地费用以及征地过程中的诸多问题
20XX年冬季和20XX年春,通过我方对2X、3X料场的复查和开采过程中发现土料均匀性差,粉粒、粘粒含量不均匀,竖向层间变化大,平面上呈“鸡窝”状,压实指标差异性大,最优含水率波动范围也较大
其中2X料场表面沙层覆盖较厚,少则2~3m,多则7~8m,上部土料含沙量大,质量较差,迫使取料深度加大
且在开采过程中发现沙夹层较多,厚薄不一,增大了开采难度,导致成本加大
由于土料的极不均匀,按常规筑畦灌水和堆土牛的方法已不能满足上坝土料的质量要求,只有采用分块开采,集中掺配的方法进行土料制备,即分块开采挖运至堆料场,挖掘机掺配,挖掘机(或装载机)装车运至坝面,摊铺均匀,分层碾压,这样才能达到设计要求的压实指标,这种情况在上坝过程中得到验证
20XX年9月份大坝开始填土,从料场经过补水达到施工控制含水范围的土料直接运至坝面,压实指标不稳定,出现坝面小范围内检测压实指标差异很大的状况
由于土料的不均匀,压实检测结果波动性大,合格率得不到保证,造成多次返工,严重影响了大坝的施工进度
20XX年10月下旬采用大坝左右岸掺配、拌制好的土料填坝后,压实指标明显提高,且控制干容重还有所增大,大坝填土趋于正常,由此证明土料必须经过掺配、拌合均匀才能正常使用
在招标文件技术卷对料场调查描述中,只提到存在不同厚度的沙层夹层,未说明土料均一性差,粉粒、粘粒含量不均匀、平面上呈“鸡窝”状的情况
对于不同土料,其最优含水率也第1页共2页不