设备部个人工作总结 2011 年在上级领导的关怀和支持下,我们顺利地完成了各项工作任务,完成了各项目标指标,主要有: 1、新车间建设,包括 5 个洁净系统;电力安装和气管安装;大阳涂布线及其配套设备的就位与协助调试;西工来涂布线的就位调试,控制线路的策划和部分接线等。 2、设备技术改造 3 项 3、节能改造 3 项 4、改善提案 27 项 5、主要设备故障停机率和保养维修费用等指标均已达标。 回顾去年的工作,我们取得了一些成功的经验,也有较大的教训,下面试述之。 一、新车间建设突出抓好施工过程控制 新车间建设工程量大,施工时间长,首先要控制好进度。我们的方法是在各个阶段编制出"进度表",做好先期计划,然后持续跟进;其次,就是突出抓好现场,管好施工过程。在 4号线的无尘室制作过程中,因为监管不及时,致使有的地方做的不太满意,我们吸取教训,到 3 线车间建设时,就派员工每天巡查 2 次,同时我也会每天至少巡查 2 次,一旦发现诸如不安全因素,就马上制止,并通知对方施工现场管理员到现场予以纠正。比如,在焊框支架时,我们准备好灭火器,并将 3 号涂布线的机身盖好。由于采取了监管措施,施工质量有所提高,安全事故也得到了有效控制,从而保证了施工进度和施工质量。 在对施工过程的管控中,我觉得在这方面还缺乏制度化,公司相关部门没有形成一股合力,对施工方施加的影响力不够大。 二、把节约原则贯彻到各项工作中 1、把节约原则贯彻到新车间的电、气安装中。我们把第一期(旧车间)工程遗留下来的电线电缆全部用完。在申购新电缆前,我们把上期遗留下的材料全部测量清楚,然后再去申购新材料。对于长度较短的电缆,我们就把它接起来,用在要求不高的地方如地线。据统计,这次使用旧电缆 70m㎡的为 300 米,35m㎡的为 105 米,铝芯电缆 50 米,较短的旧电缆接起来的长度为 130 米。 同时,我们还注意降低人工成本,一是尽量不请外面的人,而是趁生产不忙时用生产部的人;二是设计制作放电缆的支架,摒弃直接用人力推动电缆辊的笨重方法,从而减少了 5 人,提高了效率。 2、把节约原则应用到技术改造方面。去年我们实现了三项技术改造,一是改造老化旧烘箱。改造内容是把风机分成二段速度进行控制。原来是一段速度,烘箱在设定 60 度时,可以超到 70-80 度,原因是风机在高速旋转时与空气发生剧烈的摩擦而产生热量。现在为二段速度在低温段由变频控制,转速低,到了高...