宣钢炼铁厂降低烧结固体燃耗的生产实践:宣钢炼铁厂工会摘要介绍宣钢炼铁厂通过稳定进厂燃料质量及烧结用燃料结构,完善工艺设施,实施厚料层烧结,推行标准化操作等措施,促进烧结整体操作水平的提高,烧结固体燃耗明显降低的经验
关键词固体燃耗;工艺措施;降低中图分类号tf046
4文献标识码a文章编号1673-9671-(20XX)042-0118-01冶金行业是我国工业能耗大户,烧结工序能耗占钢铁冶炼过程能耗10-15%,烧结固体燃耗占烧结工序能耗50-60%,降低烧结固体燃耗是冶金行业节能降本重要内容之一
宣钢炼铁厂08年全年累计烧结固体燃耗55
84kg/t;其中一烧、二烧、三烧、四烧、五烧分别53
04kg/t,50
01kg/t、51
13kg/t、46
03kg/t、61
85kg/t,与全国同样机型相比,烧结固体燃耗处于中上游水平,为降低烧结固体燃耗,降低铁前成本,炼铁厂通过稳定进厂燃料质量及烧结用燃料结构,完善工艺设施,实施厚料层烧结,推行标准化操作等措施,烧结固体燃耗明显降低
1降低烧结固体燃耗工艺措施1
1稳定进厂燃料质量从09年开始,由技能部、计检站牵头,对进厂燃料质量不定期抽查,发现问题,及时反馈,强化考核力度,燃料质量稳定上升
表107年、08年、09年燃料质量对比(%)时间灰份挥发份固定碳s07年16
9308年16
9209年14
2稳定烧结用燃料结构,控制调整幅度为稳定烧结用燃料结构,08年12月份后一、二、四烧稳定使用焦粉,且燃料调整幅度每次不得超0
2%,五烧焦粉、无烟第1页共4页煤各一半且燃料调整幅度每次不得超0
1%,通过此措施,各烧结车间燃料结构基本稳定,避免燃料结构大幅度幅度,为烧结固体燃耗创造条件
3完善工艺设施,促进燃料破碎粒度合格率提高适宜