合成氨三车间二0一一年度工作总结2011年在公司、分公司领导班子的正确带领下,各职能科室及兄弟单位的大力支持下,车间135名员工紧紧围绕公司“两会”精神,围绕车间年初提出的“以安全生产为首要任务,加强人与物的管理,努力做到本质安全;积极推进天压机改造、继续攻克联压机超温难题,解决好生产中的问题,争取装置连续运行300天以上”的目标,认真贯彻执行公司决策、积极开展工作,“实现一个突破、解决两大难题、抓好四项工作”
实现一个突破:装置连续运行周期取得突破2011年车间在继09年发现处理304H管道裂纹和10年一段炉上升管过度段裂纹等重大隐患的基础上,装置具备长周期运行的条件
年初车间提出了争取装置连续运行300天以上的目标,车间认真做好装置大修工作、加强工艺管理、加强装备管理、精心操作、按时巡检及时发现处理隐患,一年来克服了天然气压力波动大、脱碳系统不太稳定、供气管线被挖断、天然气带水带杂质、外界电网波动等因素,成功实现装置连续运行336天(到2012年2月3日计划停车装置连续运行将达到369天),突破装置最长连续运行335天的纪录
解决两大难题1
解决了较低天然气压力下系统不能满负荷运行的难题天然气供应紧张,压力逐年下降,由过去的1
5Mpa下降到不足0
5Mpa,二0装置面临大马拉小车,不能发挥应有的能力
领导看在眼里急在心里,分公司领导组织设备科、车间与压缩机厂家沟通商讨方案,督促设备制作,8月9日到货后车间立即于10日和12日对2#、3#天然气压缩机实施改造
改造后的天然气压缩机运行效果良好,即使天然气压力在0
47Mpa的情况也能满负荷生产
解决了联压机空一段超温难题长期以来,夏季联压机空一段温度高,工艺空气不足,系统不能开高负荷,2010年车间采取增大排气阀升层、清洗一段板换、勤洗气阀等近十项措施,仍不能保证系统满负荷运行
2011年我们大胆尝试,在空一