降本增效总结今年以来,面对油气生产严峻的形势,马北试采作业区高度重视,结合自身实际,改革创新,大力挖掘作业区内部潜力,通过加大节能降耗、成本控制、技术创新等力度,全面加强经营指标管理考核办法,营造良好氛围,进一步增强全员节约意识、责任意识和执行能力,全力推动 2016 年各项工作的落实
具体工作开展情况如下:一、参数优化1、设备运行参数优化:加热炉炉温:对水套炉参数进行调解,一季度气温比较低,根据作业区安排对场站 15 台水套炉的温度进行了调节,将温度从原来的 55°C 分三次调整至 70°C(根据现场情况每次增加 5°C,防止由于温度变化太快对管线正常运行造成影响),确保管线平稳运行,降低劳动强度,减少管线解冻次数,降低甲醇用量,为天然气处理撬正常运行提供保证
电磁加热装置、集肤加热装置:对单井电磁加热装置(7)台、集肤加热装置(3 台)参数进行优化,提高加热温度,从原来的 35C增加至 60C,确保油气井生产正常运行,降低劳动强度,从原来的 3天扫一次管线改为现在的一周到两周扫一次,提高单井生产时间,增加安全系数,累计增加耗电 1 千余度,减少甲醇用量 1 吨多,加热炉和加热装置累计增效 1 万余元
抽油机调冲刺:前阶段共调整抽油机冲次 6 井次,其中,马 8-1井、马北 18 井等 5 井调小冲次后,共计节约用电约 1100 度;马八2-10 井、马八 3-2 井等调大冲次增加排液量后,平均日耗电增加 12度,日增产原油 0
9 吨,效益较明显
抽油机平衡率调整:经过调整,其中,马八 3-2 井平衡率由 68
5%提升至 99
7%,马八 3-4 井平衡率由 78
3%提升至 94%
其余井的平衡率调整正在进行中
根据单井运行情况及时对抽油机变频器进行参数优化和维护保养,减少油井因变频器原因的停产现象,提高抽油机工作效率
天气变暖时把单井的电热带拉掉,省电