导致甲苯不溶物含量增加的原因是配合煤的水分较低,粉碎细度较大,使得系统游离碳成分骤增
在焦炉操作不稳定、装煤量不足以及集气管吸力较大的情况下,随煤气进入集气管的煤尘和多孔碳颗粒物质中,有部分物质的视密度小于焦油的相对密度,而在焦油氨水的浸润充塞下,其视密度增加至与焦油十分接近,并分布于焦油中,给焦油的 澄清分离带来困难
导致焦油粘度、密度增大原因是炼焦配合煤性质稳定的情况下,炼焦操作及加热制度的变化,会对炼焦化学产品的质量和产率产生较大影响
结焦时间调整后,在煤料条件不变的情况下,炼焦温度的提高,使炭化室炉墙温度升高,初次产物的二次热解程度相对增大,其结果是焦油中的酚类及中性油类的产率降低,而萘、蒽、沥青的产率增加,焦油的密度增大,游离碳的含量增高,焦油粘度增加
装入炭化室的煤量不足,导致焦炉炉顶空间增大
这样,炉顶空间温度便升高,煤气在炉顶空间停留时间延长,加深了炼焦化学产品的二次热解程度,焦油产品的质量和产率都受到一定程度的影响
正常情况下机械化氨水澄清槽两台刮渣槽可满足生产需求
但在焦炉生产不稳定、特殊情况下,荒煤气中的焦油渣、灰分、粘性物成倍增加后,两台刮渣槽运行远远不能满足工艺要求,导致刮渣效率低
再加上渣泵抽渣次数少、时间短等因素,将使焦油氨水分离槽中的焦油渣不能及时有效地抽出,从而使焦油渣分离效果差,使得油质量发生变化
焦炉实行无烟装煤时,由于高压氨水泵压力过高,在炉内产生负压过大,使荒煤气中烟尘、煤粉、焦粉大增,这些固相物质最终混入冷凝液,进而进入焦油中
加强煤饼捣固质量,可以有效防止煤饼倒塌后造成的炉顶空间增大,进而造成煤气滞留时间过长而产生二次裂解
在化产回收车间初冷器前吸力过大,会将煤粉焦粉带入煤气吸力过大炭化室形成负压,吸入空气,引起部分化学产品在炭化室内烧掉,使炭化室内温度增高
初冷器煤气出口温度 20~22℃为宜,温度过高也会影响煤气的导出,煤气