电镀锌杂质污染故障分析及排除方法1 故障情况某电镀车间一直使用氰化电镀锌工艺,共有两槽氰化镀锌溶液约1000L
年初,1 号槽镀液渐渐泛黄,溶液粘稠、浑浊,锌沉积速度很慢,锌镀层灰暗
用 30%硝酸溶液出光后,镀件表面呈黑褐色,彩钝后表面呈雾状,且无光泽
按电镀过程当中带入铬酸,产生六价铬的污染问题处理,加入 0
1g/LNa2S2O4,未见好转,又加入 2g/LNa2S 和2g/L 活性炭进行沉淀吸附过滤,锌镀层也未见有明显好转,而且生产故障继续恶化
连续生产的 2 号镀液槽,不久又出现了同样的故障
重新配制 500L 镀液,生产一段时间后镀液的颜色又渐渐变黄,锌镀层灰暗,无论是硝酸出光,还是低铬酸出光,表面均呈黑褐色,零件孔眼部位呈亮白色,钝化后严重发雾,无光泽,不足 1 月已经很难镀出合格产品
操作者按 1
5g/L 加入 Na2S 也未有大起色,已无法正常生产
2 故障诊断镀液外观颜色异常,是否是操作带入铬酸所致
为此,作者做了如下工艺试验:吸取镀液 5ml,用蒸馏水稀至 50ml,以 1∶1 硫酸酸化破坏锌络合物,用 20%氢氧化钠溶液调整 pH 值在 9 左右,使锌生成氢氧化锌沉淀,并过滤
将滤液用 100%硫酸调 pH 值至 5~6 后,加入二苯碳酰二胺(0
1g 溶于 50ml 乙醇溶液加入 10%硫酸 200ml)铬显色剂 5ml
结果滤液无明显颜色变化,这说明没有六价铬污染
同时,在三种镀锌液中试镀锌 20min,严格控制电流密度等工艺参数,还是出现了镀层灰暗,硝酸出光后表面有黑褐膜,钝化处理后膜呈黑雾花斑状,且无光泽
对氰化电镀溶液的各主要成分分析发现,氧化锌、氰化钠、氢氧化钠的含量均在规定的范围以内,且溶液各主要成分的比例基本正常
这说明故障并非由镀液各主成分比例严重失调所致
所使用的锌阳极表面溶解成蜂窝状,在清洗槽中挂有镀镍铁板的部分镍层已不完整,