在这个月主要工作是参加电解车间的带负荷试车工作; 参加日本四台机组的调试验收工作、国产机组的调试工作; 以及同审计核对电解车间 pvc 软板面积
首先,在电解车间设备调试验收方面
在 11 月底,日本 dm 机组、立模铸造机组、阴极制造机组、阴阳极自动排版机组基本完成了调试工作
在调试过程中,日本机组出现了在128 号开始对四台机组进行验收,全部合格
另外,残极洗涤机组、阴极洗涤机组、直线铸锭机组、阳极泥压滤机系统正在调试中
通过这次参加电解车间机组的调试及验收,我发现很多以前的数据和现在的有些差别,于是我开始整理所有数据,将所有资料进行完善
其次,对电解车间的生产进行跟踪落实方面
除铜岗位由于在某次夜晚加锅之后,白天出现无法搅拌情况,由此怀疑可能是由于除铜岗位操作人员辅料添加不足导致
为更好的指导生产,张部长特地成立了夜间电解车间除铜岗位投料跟踪调查小组,以法律规范此岗位的辅料添加情况
同时,这对我在第二天进行粗铅的配料提供了依据
同时,我组织了负责取样,收铅的人员做好取回样归放等
电解槽面岗位记录每天的出装日期,记录出装时间,由此计算出电流密度、电流效率等
每天观察阴极板的的增长情况,以便以后更好的调控电解液的温度,铅离子浓度,硅氟酸根离子的浓度
在此过程中,师傅给我找了一些关于铅电解的一些知识,通过这些资料,我对铅电解有了一定的了解
渐渐的开始学习着做阳极板,精铅,电解液温度,以及硅氟酸根离子、铅离子的变化曲线,逐步了解其中的规律,以便于更好的生产
不管是除铜岗位还是槽面电调岗位,对辅料的添加应严格控制,多加或少加都可能对半产品或产品造成巨大影响
第三,在各种产品、半产品的取样化验方面
电解车间需要化验的物料有粗铅,阳极板,除铜收尘灰,电解液,电铅锭,阳极泥
因为刚开始接触,程序比较混乱
后来在师傅的帮助下,开始理顺这些事情,包括取样化验流程,跟踪化验时间