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典型化工事故案例分享

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典型化工事故案例分享【案例 1】江苏淮阴市涟水化工厂三氯化磷贮罐动火爆炸一、事故经过和危害1995 年 8 月中旬,江苏省淮阴市涟水化工厂三氯化磷分厂因三氯化磷库存量增加,1#贮罐贮量已接近规定界限,分厂领导讨论决定重新启用三氯化磷 3#贮罐该贮罐已停用 2 年)。8 月 26 日维修班对该罐进行了简单的检查、检修,8 月 29 日 15 时 30 分第一次向罐内放料,发现罐顶排空管不通。30 日,分管安全、生产的副厂长安排维修班组维修,后因维修班人手不够有几位职工休假),又因 3#贮罐和 2#贮罐排空管是串通的,打料时 2#贮罐排空通气,直拖到 9 月 2 日早上才正式组织检修此时罐内已打进三氯化磷成品 47.8t 该罐容量 130t)。9 月 2 日上场进行维修,赵某、荀某、余某 3 人到 3#罐顶操作,徐某在罐下负责递东西,在罐顶上重新开洞安装排空管,荀某用氧气割在顶部割洞未开动火证),8时 05 分,顶板割通后发生爆炸,造成 2 人死亡,1 人轻伤。二、事故原因分析1. 直接原因维修者违章动火未开动火证),引起三氯化磷 3#贮罐内可燃混合化学气体发生爆炸。根据调查组仔细调查分析,3#贮罐内残液三氯化磷与空气中水蒸汽进行水解反应,产生氯化氢气体,部分被水蒸汽吸收为盐酸,盐酸与铁(罐壁)产生氧化还原反应生成氢气,排空管不畅,氢气与罐内空气中的氧气混合,在动火情况下引起气体爆炸。2.间接原因(1)分厂指挥者思想麻痹,对重新使用的 3#贮罐内部留有可燃气体未作具体分析,动火前未实行必要的置换手段。(2)3#贮罐重新使用前维修、检查不全面,留有隐患。(3) 发现尾气管道不通未及时检修,而检修又无任何几乎,思想麻痹,盲目动火,无任何防范措施。(4)职工防火防爆知识缺乏,安全生产意识差。(5) 三氯化磷分厂自 1994 年 12 月承包以来,承包者忽视了安全生产教育与检查,有制度未落实到位,无专业性安全检查,无台帐记录。(6) 安全生产责任制落实不到位,租赁承包者只要产值、利润,忽视安全生产,平常很少到车间去检查过问。(7) 分厂设备维修管理混乱,检修设备无计划,无可行性分析,无台帐记录。三、同类事故防止措施1. 总厂在实行分厂租赁承包改革过程中,要进一步加强对各分厂的管理,广泛开展安全宣传教育,提高全员安全生产意思。2. 强化动火制度,严格动火手续,确保化工作业安全生产。3. 加强设备维修管理,建立健全分厂设备检修台帐,对特种设备及特种工段的设备检修要建立可行...

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