250T 热剪剪刃滑座失效分析250T 热剪剪刃滑座失效分析 摘要:250 吨热剪在轧钢设备中的功能以及作用,从剪刃损坏频繁出发,发现剪刃滑座的故障,进行剪刃滑座失效分析,以及剪刃滑座设计强度与实际使用中需要的强度进行对比,进而计算出设备需要改进尺寸。以及改进方式。针对设备现场的使用情况,检测原设计是否合理,再加以改进,进而使设计完全符合生产需求。 关键词:热剪 剪刃 失效 强度 一、问题的引出 河冶科技股份有限公司连轧线上安装有一台 250 吨热剪。它每天都要连续工作,用来保证下一道进口工序的长度尺寸。特别是紧急处理轧制高速钢过程中不可避开的劈头现象。试运行期间,剪刃损坏次数频繁,大量的剪刃的消耗严重影响生产成本,更换剪刃的过程制约了连轧线的生产节奏。在讨论剪刃如何损坏的过程中,检查发现剪刃滑座存在设计缺陷,是导致设备技术指标不达标,剪刃消耗异常的主要原因。 从 11 年 5 月份生产到 11 年 12 月 12 日剪刃滑座失效,250T 热剪在的 7 个半月(合 222 天)的时间内,累计剪切 9313.77 吨钢坯,根据每一吨坯料需要剪切 3 次计算,合计约为 9313.77*3≈27938 次。平均每天剪切 125.8 次,远远没有到达设计要求的使用 100000 次。 二、原理分析 热剪的功能部分以及工作原理 (一)、250 吨热剪从功能上主要分以下几部分: 1、热剪主传动部分 2、热剪工作机构 3、剪切压料装置 4、电控系统 5、稀油润滑 6、压缩空气系统 7、干油润滑系统 (二)、250 吨热剪的工作原理: 热剪主体由沟通电机常转,飞轮蓄能,剪切工作时电机和飞轮同时作用,实现剪切。这时飞轮转速略微下降 8%至 12%。然后在电机的带动下,很快恢复至额定转速。电机与飞轮之间为齿轮减速和皮带传动。这样的挠性传动,适合于转速不稳定的传动,缓冲转速波动带来的冲击。 热剪剪切形式为:下剪刃固定,上剪刃移动。上剪刃支座体在曲柄轴的带动下,两侧滑道的导向下上下移动,实现剪切功能。热剪主体内部传动为二极齿轮减速,输入端与飞轮同轴;输出端与曲柄轴同轴。在输入轴两侧分别装有一台离合器和一台制动器。热剪不工作时,电机与飞轮常转,输入轴禁止(离合器打开;制动器闭合);剪机工作时,由飞轮轴带动输入轴以及曲柄旋转,实现剪切(离合器闭合;制动器打开)。这样由离合器与制动器协调动作,实现动力的通断和准确的停位。离合器和制动器均为气动干式磨檫片式。热剪剪切时为防...