炼钢厂点检作业区 201*年年度总结 炼钢厂点检作业区 201*年年度总结 炼钢厂点检作业区 201*年度总结 回忆 201*,整个点检作业区以提高设备开动率,提高产品质量,完成各项任务为宗旨,以点检定修制的全面推动为工作重点,狠抓设备故障治理和日定修治理,同时进一步深化专责设备制度,重视技术改造和设备隐患整改。大力开展修旧利废和节能降耗,全面推动现场网络化定置治理,在上级领导的正确领导下合作业区全体职工的共同努力下,作业区的工作在 201*年的根底上再上一个台阶,现就 201*年作业区工作总结如下: 一、设备运行状况总结 1、总体运行状况总结 总体上,炼钢厂点检设备运行状况好于去年, 热停各月累计时间表:1 月 2442 月 6033 月 4504 月 6465 月 4636 月5247 月 5948 月 2249 月 34010 月 0 截止到十月份,总计因点检修理引起的生产故障暂停时间为 4088 分钟。设备开通率平均为 96.1%。 2、典型故障分析 故障名称:电炉倾炉故障 故障缘由及处理经过:201*年 9 月 12 日夜班,在凌晨 2:50 左右,电炉出钢完毕回炉填沙后,摇炉加料时发觉炉体倾动失灵,后又消逝时有时无现象,前倾时炉体抖动大,经过检查后发觉两倾炉缸先导阀无法吸合到位,电气系统掌握根本正常,在试倾炉缸先导阀吸合程度的过程中,由于炉体抖动较大造成 2#电极断裂脱落,后经更换两侧先导阀线圈,3:25 分炉体倾动正常,共计处理 35 分钟。凌晨 6:10 左右电炉出钢后发觉后倾失灵,事故回倾也无法工作,经检查南侧先导阀导线砸断,事故回倾液压站处阀门关闭。事故分析: 1、 阀线圈潮湿,吸力不够吸合不到位,阀体动作不灵敏造成失灵,更换两侧线圈后动作正常。2、 其次次倾炉回倾回不来,是由于出钢后钢渣砸断南侧倾炉电磁阀线路,后使用手动事故回倾也不能动作,检查发觉是液压室内回路管手动阀门关闭,造成事故回倾不动作。 总结教训:此次故障是今年由于设备修理问题消逝的最大故障,给我们上来很好的一课。这也给我们敲响了一个警钟,对于自动化程度较高的机组设备故障时,机械方和电工方应同时积极主动的认真查询,不能漏掉一个可能存在的微小隐患。同时应当加强学习,积存阅历,增加对设备事故的综合推断力量。 倾炉缸电磁球阀线圈环境恶劣,水蒸汽较严峻,导致电磁二、作业区治理 1、劳动纪律 首先,通过对作业区职工进展思想教育和形势任务教育,向全体职工宣传江天的困难和炼钢厂的任务,让职...