节能减排工程项目总结报告压风机房更换螺杆压缩机一、项目概述原压缩机房3号压缩机为5l-40/8型压缩机,排气量40m3/h,拖动电动机250kw
现更换为m200-2s型螺杆压缩机,排气量38
8m3/h,拖动电动机200kw二、资金使用情况m200-2s型螺杆压缩机价值58万,设备采购
三、运行成本分析,节能效果分析,经济效益分析1、运行成本分析我矿采用是活塞式空气压缩机,活塞式空压机运转效率低、耗电量大、维修量大
螺杆式空压机,效率高、耗电量低、维修量小
活塞式空压机活塞做往复式运动产生震动大,设备易损件较多,水冷却方式需要软化水,电动机及配套冷却管路附件等
螺杆式空压机螺杆做旋转式运动产生震动较小,设备易损件较少,风冷却方式自代风扇及电动机等
从以往我矿使用情况来看,螺杆式空压机设备配件及材料费用较高,但设备易损件较少,相比较活塞式空气压缩机,一年可减少人工维修加材料等相关费用1万多元
2、节能效果分析一台40m3活塞式压缩机电机功率为250kw,一台38
8m3螺杆式压缩机电机功率为200kw
每天工作24小时,一年365天
每年可节约电能438000kwbull;h,约44万度
对同样产1000立方压缩空气,螺杆式压缩机(38
8m3/min)时间为25
8小时,活塞式压缩机(40m3/min)时间为25小时;螺杆式压缩机电动机(200kw)能耗为5160kwbull;h,活塞式压缩机电动机(250kw)耗能为6250kwbull;h,通过以上对比分析每产1000立方压缩空气可节约能耗1090kwbull;h
每天同样产压缩空气,原压缩机房为5l-40/8型压缩机,需耗电8998
7kwbull;h;更换为m200-2s型压缩机,需耗电7877
4kwbull;h;从以上数据可得出每排气,可节约1121
3kwbull;h电
年节约电量409274
5kwbull