动态控制监理在高压热电站工程中的应用广州造纸厂高压热电站工程是广州市1997年十大重点工程之一,规划容量为220t/h×2、50MW
该工程由广东省创成电力监理公司监理
金属专业监理人员采取了事前预控、事中检查跟踪和事后严格把关的动态控制监理方法,使电厂所用的设备在设计、制造、安装全过程的质量得到有效控制,监理一年多来,发现了一批危害设备安全运行的重大缺陷,对确保工程质量起到了重要的作用
1.事前预控金属专业的监理于1997年7月开始,我们针对该电厂的实际情况,在《广州造纸厂高压热电站工程监理大纲》的基础上,制定了《广州造纸厂高压热电站工程金属专业监理实施细则》,该细则在监理目标与范围、依据、监理组织、质量控制、验评内容、监理信息管理等10个方面作了详细的阐述,使监理工作的可操作性大大增强
工程开始,首先审查了施工单位——广西火电安装工程公司的焊接施工组织设计
重点审查了其中的施工技术供应计划、网络进度安排等内容
其次,审查了设许、制造技术资料,如汽包、主蒸汽管、发电机等重要受监部件的质量证明书、出厂前检验记录等
最后,审查了安装单位的质保体系,如焊工技术考核登记表、焊接材料质量证明书、焊接工艺评定及作业指导书、无损检测人员的资格证书
另外,重点审查了一些重大项目施工技术措施(如凝汽器与汽缸焊接)
在审查中发现了两个严重问题
广西火电第21号工艺评定中,层间温度低于预热温度的下限(该评定项目为φ133mm×14
2mm的12CrlMoV钢对接),严重违反了《电力建设施工及验收技术规范(焊接篇)》中层间温度不得低于预热温度的下限的规定
这项工艺评定涉及到广州造纸厂高压热电站锅炉很多部件的焊接,如不及时纠正,将造成重大隐患
监理人员及时督促广西火电作了整改
审查中还发现主蒸汽管蠕变截面设计不符合《火力发电厂高温高压主蒸汽管蠕变监督导则》
按照这个导则,每条主蒸汽管蠕变截面不得少