钢铁企业上半年厂情报告会材料化生产组织,竖炉基本上没有发生一起大的责任事故,为生产赢得了时间
一季度产钢30
099万吨,同比增钢3
36万吨,日均达到3294吨以上,创历史新高,达到国际领先水平
主要技术经济指标也得到改善,冶炼电耗243
95kwh/t,同比降低24
59kwh/t
高线机组克服市场疲软、钢材价格持续下跌、坯料紧张等不利因素,自我加压,对内挖潜,改进生产工艺,克服进口设备,尤其是减定径事故频繁给生产组织造成的不稳定,较好地完成了公司指令性调整计划
3月26日—5月31日,100吨转炉投产并达到设计能力
3月26日100吨转炉投产后,全厂工作重心转移到100吨转炉达产上
第一炼钢厂的停产,使公司内部铁水富余,为保持产能平衡,要求我们把原来供应给一炼两座6t转炉的铁水量消化完
因此摆在我们面前的首要任务就是使100吨转炉迅速达到设计能力
这一阶段,全厂树立一盘棋思想,努力适应工艺变化,抓住生产调度的关键,积极探索新的生产组织规律,特别是电炉炼钢车间胸怀全局,宁可自己产量受损失,也积极为转炉达产创造条件
转炉炼钢车间加快消化吸收先进技术,提高操作技能,加快适应新工艺、新技术、新设备、新环境的要求,达产势头良好,班产、日产纪录不断地被刷新,5月份两次创班产纪录,6次破日产纪录,月产一举突破10万吨,达到设计能力
轧钢系统在钢材市场价格走低的不利情况下,集思广益、精心组织负差螺纹钢和负差大规格圆钢的生产,抢占市场,赢得客户订单
停产待料期间,组织职工进行现场设备维护,加强职工的学习与教育,做到人心稳定,让停能立即停,让生产就能马上生产,表现出良好的组织纪律性
5月份的生产中也暴露出一些问题
由于转炉刚投产,职工经验不足,发生了几起比较大的事故
另外转炉钢水的流动性较差,两台连铸机经常因套眼停浇;钢水过热度太高,给连铸生产组织带来较大的困难
连铸能力不能得