加强管理防止锅炉炉底密封失水电厂的运行是一项需要各方面协调合作共同完成的工作,机、炉、电、热、化、燃运以及除灰、空压机、循环水泵、供油泵等岗位,哪一个环节出现问题,都会影响机组的安全稳定运行
1999年10月29日,妈湾发电总厂发生了一起因锅炉炉底密封失水而造成机组参数异常的事故
下面就这起事故进行分析,以引起大家对外围设备安全运行的重视,避免类似情况的发生
1事故经过1999年10月29日4:00,1号机组(额定负荷300MW)带193MW负荷,B、C、D、E四台磨煤机运行
主控值班员发现炉膛负压大幅波动并反正,炉膛负压难以维持,引风机电流增大
同时,主/再热汽温升高,负荷下降
主机值班员马上进行分析、判断,并到现场仔细检查,未发现异常
开始时,怀疑炉膛受热面泄漏,进而减负荷,投油枪稳燃,停E、D制粉系统
当1号机组负荷由193MW降至113MW时,发现锅炉炉底密封失水,立即通知除灰值班员调整炉底密封水至正常水位,机组各参数恢复正常
2原因分析事后,从现场参数变化曲线可以看出,2:50,1号炉排烟温度由125
6℃开始上升
此时,炉底密封水水位已发生异常,炉底密封不严,造成大量冷风从炉底吸入,使火焰中心上移,烟气量增大,引风机电流逐渐增大,排烟温度升高
3:40,机组负荷、主/再热汽温、引风机电流开始发生显著变化
到5:00,1号炉排烟温度最高升到175
75/173
经分析,除灰值班员没有维持好炉底密封水水位是造成机组参数异常的主要原因
而炉底密封水的补水管脱落,掉入溢流槽,没有被及时发现则是引发炉底密封水水位降低的直接原因
3暴露的问题3
1除灰值班员工作责任心不强,未按时巡检(按规定应每小时巡检1次),未及时发现设备的隐患
2主控值班员监盘不认真,对机组运行参数的变化,未能及时发现,导致情况进一步恶化
3主控值班员运行经验不足,技能水平有