锅炉高温受热面金属超温原因分析珠海电厂一期工程2×700MW机组锅炉是日本三菱公司制造的亚临界强制循环,一次中间再热汽包炉
锅炉按∏型户外布置设计
锅炉为单炉膛四角布置燃烧器,燃烧器上下可以摆动±30
锅炉高度61700mm,炉膛断面尺寸21463×18605mm
采用四角切圆燃烧,切圆直径1010
46mm和1402
72mm,逆时针旋转
采用直吹式制粉系统,配有6台三菱重工生产的MRS碗式中速磨煤机
锅炉额定工况下主蒸汽温度540℃,再热蒸汽温度568℃,给水温度278℃
锅炉受热面布置和国产300,600MW机组基本一样
自机组调试以来,锅炉高温受热面、锅炉三级过热器和三级再热器受热面管道在锅炉宽度方向产生对称的金属超温现象,即在满足蒸汽温度的情况下受热面金属超温,并由此引发了3次锅炉爆管事故,严重影响了机组的安全运行
1原因分析通过燃烧调整试验,优化燃烧试验,均没有取得预期的效果
因而进一步从炉内、锅内和结构3方面查找原因
1炉内原因分析采用抽气式热电偶在高温烟气段(炉膛出口处)进行烟气温度场测试
测试结果和设计烟气温度场没有原则性差异
2锅内原因分析1
1管壁金属温度测试在受热面管子引入出口联箱处加装热电偶,测量每一排甚至每一根管子的金属温度
图1为机组负荷在700MW时的再热器金属温度曲线,图中表明管排的金属温度分布不均匀
2蒸汽流量分析根据在受热面管道上加装热电偶测得的管子金属温度,反算蒸汽对管子的冷却程度,再计算出管子内部的蒸汽流量,最终得出管屏之间存在蒸汽流量不均的结果
3结构分析由于三级过热器的结构型式和二级再热器和三级再热器的结构相似,现以二级再热器和三级再热器为例进行结构方面的分析
再热器联箱T型接头区域结构如图2,从图中可以看出,在联箱的长度方向上对称布置了具有T型结构的变径结构,而超温点的对称位置就和这一对称结构相吻合