300MW汽轮机通流部分结垢清洗及防范嵩屿电厂1号机组带300MW负荷运行中跳闸后快速恢复负荷后,发现凝结水含钠大大超标,机组无法带满负荷正常运行
经查系凝汽器钛管破裂,大量海水进入热力系统,造成汽轮机通流部分结盐,机组带负荷能力降低
经采用湿蒸汽清洗的方法,逐渐清除汽轮机通流部分的积盐,使机组正常运行
1故障经过嵩屿电厂1期2台N300/16
7/537/537引进型300MW汽轮机,凝汽器管全部选用钛管,并采用海水开式循环冷却系统
1998-10-10T10:20,1号机组带300MW负荷,进行高压密封油备用泵定期试转,15s后隔膜阀失去油压,汽机跳闸,炉MFT
经检查为B侧凝汽器钛管泄漏,即开始降负荷退B侧凝汽器堵漏,化学人员迅速提高炉水磷酸盐浓度,全开连排、定排快速排污
17:25隔红外线凝汽器B侧,查出2根钛管断裂,凝汽器B侧隔绝后,凝结水水质迅速好转
11日凝汽器堵漏结束,并抽干泄漏的海水
机组从150MW开始升负荷,至额定参数时仅能带270MW
与正常工况相比(跳机前),在初参数相同的情况下带负荷能力下降了近45MW
即使将主汽压力提升至17
35MPa(较原来升高1
2MPa)也只能带270MW
2原因分析通过对跳机前、后运行参数的比较及对高压主汽阀、调阀逐个活动试验,排除了阀门门芯脱落的可能
经分析后确认,机组跳闸后大量疏水瞬间进入凝汽器,将配水器击落,直接撞击钛管,致使2根钛管当场被截断
致使海水泄漏入凝汽器进入热力系统
由于机组并网带负荷速度较快,大量的减温水直接喷入过热器和再热器,导致主、再热蒸汽严重污染,与正常运行工况相比,在初参数相同的情况下带负荷能力下降了45MW,调节级压力升高了1MPa、温度升高11℃、各级抽汽压力、温度却不同程度降低,给水温度升高4℃,给水流量减少(随时间推移,上述现象加剧)
据此推断为汽轮机通流部分结盐、流通不畅,导致汽